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系统优化与调整提高机采效率

来源:用户上传      作者: 张波

  【摘 要】机械采油设备动力不匹配,高耗能设备,油井生产参数不合理,系统优化措施落实不到位,是导致油井系统效率低主要因素。系统优化与调整是提高油井系统效率的重要途径。
  【关键词】抽油机 系统优化 技术改造 系统效率
  中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)35-230-01
  1 生产系统现状
  选取抽油机械种类较多的区域为研究对象。包括游梁式抽油机、螺杆泵、皮带式抽油机等。有杆泵井在用普通电动机占在用电动机总数55.5%;从机采现状来看,游梁式抽油机占60%以上,且老化较严重,普通电机占一半以上的比例,设备陈旧磨损严重,耗能较高。油井生产参数不够合理,系统优化措施不到位,管理存在漏洞,导致平均系统效率低。
  2 机采系统节点分析
  2.1 机采系统能源消耗因素分析
  A、地面因素分析:(1)井口:抽油机基础下陷井口不对中,造成偏磨,增加抽油机的负荷,还容易造成断光杆,井口盘根盒过紧,也会增加抽油机负荷,从而增加油井电量。(2)回压:油稠含水低、,流动速度慢,回压增高。增加了驴头的悬点负荷。(3)减速箱:抽油机减速箱机油不合格,润滑不好,导致传动效率低,能耗增大,存在异响,说明内部有损坏,齿轮啮合不好,造成能耗增大。减速箱轴承润滑不好,扭矩增大,造成电机耗电量高。(4)四连杆:四连杆机构各部位的轴承润滑要达到要求,连杆长度要一致,抽油机剪刀差要符合要求。(5)皮带及四点一线:皮带松紧、数量及质量达不到要求,皮带的传动效率低,增加电机的负荷,皮带的单根和连带情况也不同程度的影响传动效率。(6)自控箱:无电容补偿或补偿不够和补偿过量都会导致功率因数低。(7)电机:1)电机耗电首先取决于负载大小,即驴头负荷及各系统的传动效率;2)功率因数的大小即电机与负载的匹配关系与负载的平衡状况 。3)电机有功功率的大小也是影响电机功率利用率的主要因素,4)电机输入端的电压和电流的高低也直接影响电机的功率。5)电机的转数损失的大小也是影响电机功率的因素,6)抽油机不平衡,电机上下行电流差别很大,造成单井耗电量增加。7)电机三角型运转的电流是星型运转的1.72倍,在其他条件不变的情况下,耗电量也会增加0.72倍,所以星型运转比三角形运转省电。8)节能电机的使用可明显降低电机耗电量。(8)毛辫子:毛辫子断股或打扭,造成两根毛辫子受力不均匀,驴头载荷增加,或造成井口偏磨,增加电机能耗。(9)电网:电网是整个用电设备的枢纽,影响系统效率的因素是电流的大小及线路损耗,保证系统电压的稳定性,合理匹配自控箱电容并更换节能自控箱,减少无功损耗。(10)动力线:动力线要按要求连接,电缆不能过长,增加电阻率,增加能耗。(11)生产参数:生产参数要达到合理的规范内,对于泵不存在问题的井,泵效小于50%和大于100%的可适当降低生产参数。B、地下因素分析:⑴杆泵组合:泵在油井中的下入深度,是选择抽油机和抽油杆的主要依据。也是使抽油井在合理的压差下生产,达到既不破坏油层的岩石结构,又能高产的目的。⑵沉没度:沉没度的大小决定油井生产是否做正功。沉没度大,杆、管弹性伸缩,泵的冲程损失大。一般考虑沉没度300-400米,⑶出砂:油井出砂严重,防砂失败,泵筒内的砂增加了活塞与泵筒的摩擦阻力,增加驴头负荷,电耗增加。
  2.2 系统节点潜力分析
  为摸清机采系统能源利用状况,按照节点分析的方法,通过对部分油井进行分节点测试统计分析,能源消耗流分布及潜力情况。从能源流向分析可以看出,抽油机、电机、杆管泵以及变压器是能耗的关键节点。
  2.3 存在问题
  A、井下部分的问题:(1)地层能量低、泵效低、损失大。高青油田已进入高含水开发的后期,注入水地层串通现象严重,油井的含水率已经达到极限程度,抽油设备存在无功运转现象。(2)油井井筒工艺系统不优化:泵型、泵径、杆管组合需完善。B、地面部分。(1)抽油设备老化严重,节能设备应用比例依然偏低,导致系统效率降低。(2)淘汰及修复电机的重复使用,电机功率因数偏低。增加了电能消耗。部分油井由于地层供液能力差,造成抽油泵排量系数达不到标准,致使机采系统效率降低。
  3 节能设备在生产中的应用和评价
  针对机采系统针对抽油机电机配备功率过大,电机效率低、能源消耗高等现象,以供电线路为载体,降低线路网损为基准、提高供电质量为目标,推广永磁电机、智能节能控制柜,变频器调速新技术,螺杆泵采油技术,通过现场跟踪检测和对比分析,经过现场的运行实践和跟踪测试分析,该系统推广应用永磁电机、皮带机、智能式及变频控制柜、螺杆泵技术、等节电效果比较好、运行质量比较可靠,宜于推广。
  4 技术措施
  4.1实施产液结构调整,降低产油能耗。建立实施特高含水井月度分析机制,每月逐口井从井网、注采关系、注采比、综合效益等方面论证、分析,提出综合治理建议,实施小幅度调参降液,降低低效循环。实施注水结构调整,提高有效注水,协调注采关系,恢复地层能量,从源头上治理高单耗、低效率井。
  4.2实施节能技术优化改造,提高能源利用效率。优化泵型、泵径、杆管组合,提高井筒效率。充分利用油井生产参数优化软件,对每口井进行优化设计,寻找泵型泵径、杆管组合最佳优化方案,使油井生产参数保持中在良好的区域运行。优化生产参数,提高工况合格率.
  4.3推进节能技术的应用,优化地面设备匹配,提高地面设备运行效率。根据目前抽油机油井现场电动机配置情况调查分析,按照油井的运行参数现场需求优化设备。推广节能永磁电机节电技术。当油井抽油泵排量系数小于0.4时,抽油机井应降低冲次运行,采用变极多速电动机、超高滑差电动机。油井抽油机冲次大于0.5次/分钟、小于2次/分钟时,可优先选用变极多速电动机。
  4.4加强机采系统细化管理、优化系统运行效率
  (1)做好日常升温降压工作,调整好井口盘根的松紧度。(2)对基础下陷造成井口偏磨的抽油机及时进行调整。按时测电流及时调整抽油机平衡。(3)按时清洗减速箱机油,保证其运转良好,减少磨损。(4)及时标定两连杆长度和测定剪刀差并及时汇报调整(5)皮带松紧合适,调整好四点一线,提高传动效率。(6)定期检查保养电控柜,及时检测电容完好情况确定合理的电容容量。(7)根据机型匹配合适功率的电机,保证需用电机性能良好,功率因数高。(8)合理匹配自控箱电容并更换节能自控柜,减少无功损耗,保障电网系统电压的稳定性。(9)根据油井的产液状况调整合适的生产参数,以减少能耗。
  5 效果评价
  实施整体节能技术改造后,机采系统效率提高了0.85个百分点,提液用电单耗由原来的8.23 kwh/吨液降到8.15 kwh/吨液。随着油田开发时间的延长,油井的生产能力在减弱,设备运转效率逐步降低,需要采取动态的方法不断地进行分析,发现生产中存在的问题并及时采取措施,保证生产系统始终保持良好的运行状态,为油田生产创造更大的效益。
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