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提高机采井系统效率研究

来源:用户上传      作者: 潘未

  摘要:结合区块生产实际情况,以锦45块整体系统效率达到25%,潜力井达到30%、低效井达到25%为目标,确定了以“深化地质分析为前提,加快地面节能设备更新为主线,强化日常管理为保障”的总体思路,以精细管理、挖潜提效为主要手段,重点在采油精细管理、方案优化设计、优选节能技术上开展工作。
  关键词:系统效率 精细管理 控制图
  中图分类号:TB 文献标识码:B 文章编码:1674-3520(2014)-02-00197-02
  一、细化方案优化设计、降低油井悬点载荷
  针对锦45块稠油井生产特点,结合测试资料和油井具体生产情况,在设计过程中以降低悬点载荷、提高系统效率为目标,针对不同油井的具体情况,细化优化方案的制定,并保证优化前后测试工作及时跟进,通过对比优化前后各项参数的变化,制定下步工作开展方向。在设计思路上主要从以下三个方面入手:
  东部高含水井:
  (一)对于生产周期较长、沉没度充足、短期内不适合注汽的高含水油井转螺杆泵生产,节能降耗,提高系统效率。
  (二)对于不适合转螺杆泵生产的高含水油井,且沉没度大于200米的油井,将原有泵挂上提30米,以降低悬点载荷,提高系统效率。
  西部低产低液井:
  (一)将原有油井的44mm泵逐渐淘汰、换成更为经济的38mm泵生产,以提高泵效。
  (二)对于低产、油稠的油井,下稠油泵生产,提高泵效。
  常规吞吐井:以吞吐始末平均产液量为基础,兼顾头尾,利用变频器动态调整生产参数。
  共实施优化96井次,实施率达到100%,主要对管杆匹配、冲次进行了优化调整,其中96口井针对悬点载荷全部进行了管杆优化,63口井针对产液量进行了冲次优化,通过机采优化的96口井比优化前系统效率平均提高了6.71个百分点。同时,对于东部高含水井实施了转螺杆泵生产4井次,蒸汽驱井下高温油井实施防汽泵3井次,泵挂位于油层下界,避免了因“闪蒸”现象而导致泵效降低的问题。通过对各项参数进行优化,针对不同油井的具体情况,细化优化方案的制定,综合提高油井的系统效率。
  二、精细日常生产管理,保证方案实施率
  (一)低产低液井管理。共实施间开井63口,减少低效生产时间926天,平均单井间开周期14.7天,累节电14.6×104kWh,系统效率提高15.36个百分点。在间开井管理上,通过实施大间开的方式,采取液面动态跟踪法,加密测试,确定油井关井期液面恢复时间和开井生产时间,保证了低产低液井的长期稳产,提高了低产低液井的系统效率。对于日产液量小于3t的井,结合地质进行关井,降低用电消耗,提高整体系统效率;日产液量在3-5t的井,及时跟踪动液面,安排间开;5-10t的井根据系统效率和在用设备情况,对没有节能设备的井加装变频器或调速电机,对于有节能设备的井,及时跟踪动液面,合理安排间开。
  (二)抽油机井平衡度管理。强化抽油机平衡度的日常监测,严格执行所有生产井每日一测,发现不平衡井及时组织调平衡,对重点井、蒸汽驱井、吞吐周期短井、产液波动大井,采取“加密监测、动态调整、预调平衡”的方法来进行管理,确保单井平衡度达标。对于吞吐周期短,平衡度变化快,调整频率高的井,采取抽油机井预调平衡度管理制度,开井前根据方案设计的各项参数,进行预调平衡,减少开井后调平衡工作量。实施调平衡64井次,全区平衡率达到96.4%,比计划指标高出3.4个百分点,累节电4.2×104kWh,64口井实施调平衡后平均系统效率提高了1.78个百分点。
  (三)降回压管理。单井回压的增高势必造成油井产液量的下降,降低机采系统效率,结合作业区锦45块油井实际生产情况,在降回压上主要从以下2个方面入手:1、精细掺油动态管理。本着精细掺油、动态调整的管理思路,对需要掺油的井,加密生产参数录取,把初期定掺量一点的降低,直到掺油油井回压开始升高,把井口回压出现升高拐点时的掺油量作为控制掺油井掺入量的依据,以最小的掺入量获得最大的效益,保证油井高效生产。运用该管理方法降掺6井次,日减少掺油5t,停掺2井次,日减少掺油5t,平均单井回压从0.6MPa降至0.31MPa,在降低掺油量的同时也降低了耗电量,减少异常井的发生。2、底水回掺管理。利用82#、64#站底水回掺泵洗井68井次,解卡洗井19井次,增油372.7t。根据各站油井生产情况,及时组织对异常井的洗井,在日常管理中重点对底水回掺泵出口温度、压力进行实时跟踪,确保掺入液体达到理想效果,降低原油粘度和井口回压,保证油井正常稳定生产。
  (四)抽油机变频器管理。加大对损坏变频器维修力度,通过与变频器生产厂家进行沟通,引进常用零部件,共维修变频器18台,解决了因变频器损坏导致无法及时调参的问题。同时,为避免人为操作引起的变频器损坏,作业区专门制定了《抽油机变频器操作规范》,并加强日常维护保养工作,确保设备可靠好用。
  三、应用系统效率宏观控制图 全面提高油井挖潜效果
  在测试资料的统计上,为更好的结合测试结果制定油井的下步工作方向,从抽油机井系统效率基本公式出发,结合锦45块地质条件推导出系统效率控制图基本模型、边界条件,利用计算机绘制出该区块抽油机井系统效率控制图,利用该图因井而异的采取措施,提高区块抽油机井系统效率。通过划分资料核实区、参数偏小区、合理区、参数偏大区、维护提液区等5个区间,及时发现存在的问题,采取相对应的措施,在提高测试资料准确性的同时,为油井的下步安排提供参考依据。
  合理区:分布在这一区域的抽油机井泵吸入口压力为0.2~ 5.5MPa,其系统效率反映了合理工作状态下的水平。
  维护提液区:分布在这一区域的抽油机井系统效率小于10% ,沉没压力大于1.5MPa,泵漏失造成吸入口压力高,井下效率低,采取以检泵为主的维护措施,可使油井进入合理区。
  参数偏小区: 分布在这一区域的抽油机井系统效率一般为10% ~ 35%,泵吸入口压力大于5.5MPa,位于该区域的抽油机井,虽然泵效高,但沉没压力高,举升高度小,系统效率仍然不高,采取调大参数、小泵换大泵等工艺措施,可使油井进入合理区。
  参数偏大区:分布在这一区域的抽油机井系统效率在10%以下,沉没压力在1.5MPa以下,这部分抽油机井虽然举升高度大,但泵效低,系统效率低。采取调小参数、大泵换小泵可使油井进入合理区。
  资料核实区:分布在这一区域的抽油机井资料有误, 须进一步落实。
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