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提高稠油区块机采系统效率研究

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  摘 要:抽油机井系统效率是抽油机井的节能降耗与经济效益、油田的技术装备与技术管理水平等多方面的综合反映。机采系统效率是抽油机井经济运行的综合评价指标,是机采能耗评价的主要标志。因此,我们以能量消耗最低或以机采成本最低为原则的机采参数确定方法,利用计算机实现的机采参数优化设计方法,并用高性能的地面及井下设备、采用优化的设计参数来减少各种功率损失,从而达到节能降耗的目的;延长设备使用寿命、减少设备投资和维护费用支出来提高经济效益和油田的管理水平。
  关键词:机械采油系统效率 优化设计方法 节能降耗 经济效益
  2013年,锦州采油厂采油作业二区结合生产实际情况,以深化地质分析为前提,优化地面地下生产参数为主线。通过精心的组织、精进的态度、精准的设计、精确的调整,使稠油井机采效率有了进一步提高。
  一、机采效率现状及影响因素分析
  1.机采效率现状
  为便于集中管理,将我区属地较规整的锦607块,作为提高机采系统效率示范区块。2012年底,共测试机采井118井次,系统效率为25.11%,单井平均有功功率为7.15 kW,单井系统效率合格井数为91口井,占到总测试井数的77.1%,系统效率低于23%有50口井,占总测试井数的42.4%。
  2.机采效率影响因素分析
  通过测试资料解释,从油藏基本特征、开发历程及开发现状入手,进行潜力分析,查找了影响锦607块机采井系统效率的四方面因素:
  (1) 稠油吞吐采出液不稳、油井工作参数不合理;(2)设备匹配不合理,存在“大马拉小”车现象;(3)低产低液井较多,降低机采效率;(4)井口回压偏高。
  二、方案制定的目标
  由于锦607块以蒸汽吞吐开发为主,吞吐初期的高产液、吞吐末期低产液是提高系统效率的主要瓶颈。结合上述调查分析,确定了以深化地质分析为前提,优化地面地下生产参数为主线,强化生产管理为保障的总体思路。通过“四结合一实现”,即理论与实际相结合、常规技术措施与技术创新相结合、方案优化与地面地下具体情况相结合、新工艺推广与强化管理相结合、实现各项技术指标的优化与提高。确保锦607块示范工程各项工作有序、高效开展。
  锦607块提高系统效率示范工程,将通过“一体化统筹、标准化管理”把握系统目标,以“持续量化考核,经济技术评价”管控系统流程。实现构建一套体系,推广示范管理经验。力争锦607块整体实现率达到70%以上,系统效率提高至27%。
  三、方案实施情况及效果
  1.强化地质研究,优化管、杆、泵方案设计
  1.1 深入研究油井特点,加大机采优化力度
  截至目前,对符合条件的13口油井进行了优化设计,通过对动液面、液量、冲程、冲次、泵径、泵挂深度、杆柱匹配等方面进行优化,综合提高油井系统效率。已通过机采优化的13口油井均取得了良好效果,系统效率由实施前的18.41%提高至25.97%,效果明显。
  1.2 加强作业质量监督,提高一次作业成功率
  我们继续发挥联产承包优势,提高生产经营管理水平,在作业井监督过程中坚持严抓细管和常抓不懈,杜绝返工井。对下井管、杆、泵逐一进行检查,避免无功作业,保证机采优化效果,提升油井泵效。同时,加强作业后开井质量管理,提高开井标准。实施新开井“三同时、四跟踪”的管理模式,确保油井生产的连续性,降低新开井发生故障的几率。
  2.推广节能设备应用
  2.1 普及应用节能调速电机
  为适应稠油井在热采周期前后的液量变化,方便动态调参,减少装机载荷,我区推广利用节能调速电机。2013年,更换节能调速电机10台,普及率达开井数的90%,提高了电机的功率因数与油井系统效率,累节电5.6×104kWh。
  2.2 推广应用抽油机节能变频器
  为提高电机效率,降低无功损耗,在确定油井动液面的基础上选择合理的沉没度,通过变频器调整油井最佳工作参数。2013年维修抽油机变频器35台,累节电18.7×104kWh。
  2.3 抽油机电机皮带自动调节装置
  为减少停井时间,提高皮带传动效率,2013年,安装抽油机电机皮带自动调节装置50台,更换皮带的操作时间减少15分钟以上,延长皮带使用寿命28天,达到了提高皮带传动效率的目的,同时降低了油井发生异常情况的几率。
  2.4耦合器更换为皮带轮
  为减少耦合器对系统效率量的影响,2013年,组织耦合器更换为皮带轮11台,降低了能耗,提高了系统效率。
  2.5 单井真空加热炉
  为减少回压对产量的影响,2013年,大力组织安装单井真空加热炉10台,在降低井口回压的同时提高油井产量,提高单井加热效率,单井平均回压降低0.1MPa。
  3.精细生产管理
  3.1 抽油机井平衡度管理
  2013年,调整平衡38井次,全区抽油机平衡率达到91%,比计划指标高出1个百分点,累节电3.6×104kWh。经统计,10口井在调平衡后有功功率都有降低,系统效率平均提高2.45。
  3.2 降回压管理
  在日常生产管理中,通过地面掺水、地下自洗、捆绑、加强炉火监控等方式,综合降低单井回压,提高单井产液量和系统效率。经统计,通过一系列的管理方式,10口井的回压由平均的0.46MPa降至0.36MPa,下降0.1MPa;系统效率由20.31%提高至23.47%,提高了3.16。
  3.3 降套压管理
  锦607块由于汽窜严重,为了防止汽窜造成跑油或者进入气管线等事故,一般是关闭套管阀门不收气生产,必然导致套压升高,造成油井产量降低甚至不出,劲儿造成系统效率降低。   3.4 低产低液井管理
  通过执行“油井ABC”、“一井一策”等管理方法,强化油井动态管理,提高挖潜效果。2013年共实施挖潜192井次,累节电36.7×104kWh,累增油918.9t。
  对异常井的管理,通过执行“预警管控机制”的管理方法,确定油井预警参数和预警井号,制定预防措施,达到超前预测和控制倒井。强化生产预警管控制度的落实,根据预警参数变化及时判断分析,发出排查指令,提高快速反应能力。实施分因素定量控制,减少异常井井次。在预警时间管控上,强调信息反馈的及时性,以发现、汇报、实施、完成四个时间段为分析参数,分因素制定针对性措施。同时,规范运行程序,建立异常井记录台帐,强化资料录取,实行月度分析例会制度,提高油井管理水平。
  3.5强化设备保养及工艺流程保温
  为减少设备传动损耗,提高油井系统效率,我区在油井作业期间组织设备保养。2013年,组织设备保养114井次,防腐保温12公里,水套炉防腐保温10余台,各类阀门保温300多个,提高热效率10%左右。
  4.自洗工艺技术
  锦607块油井周期短,液量高,温度高,油井出现问题时应急组织异常井洗井,即保障了自洗液量降粘的温度又保障了自洗液量的地层配伍性,2013年,利用该工艺挖潜洗井20井次、解卡洗井6井次,增油65.8吨。
  5.实施效果
  由于自然递减,同比去年φ44mm泵有所增加,2013年,完成测试124井次,目前该区块平均机采效率27.09%,高出计划指标0.09个百分点,抽油机井节电15.7×104kWh。测试系统效率低于15%的有8口井,比2012年减少4口井;15%-23%有26口井,减少1口井;23%-30%有51口井,增加8口井;大于30%有39口井,增加3口井。
  四、下步工作方向
  结合锦607块油井生产特点,我区将继续从地面、地下、日常生产管理三个方面入手,对油井进行综合治理。加大实施机采优化力度、有针对性的进行工艺调改措施,整体提高机采井系统效率。
  1.加密油井系统效率监测,实现每季度测试覆盖率100%;将指标管控融入日常管理,实现机采效率优化工作常态化。
  2.分析论证34口机采效率低于23%井的优化措施,采取多种手段进一步提高机采效率。
  3.一步扩大变频器、永磁电机等新型节能设备的覆盖率,力争2014年全年覆盖率达到60%。
  作者简介:周黎(1976-)男,四川武胜人,工程师,主要从事采油技术管理以及新工艺、新技术、新设备推广应用等工作。
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