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应用新工艺提高机采系统效率

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  摘 要:松原采气厂1995年投产,年开井350-370口之间,平均泵深1170米,上下运行摩阻大;初期设计产能较高,抽油机为六型机和八型机,所占比例为42%和58%,后期降产幅度较大,造成抽油机、电机选型偏大。本文针对松原采气厂系统效率低的现状,2013年以提高单井产液能力为依托,优化管理,优选单项技术或集成技术应用,快速提升系统效率,取得较好效果。
  关键词:松原采气厂 系统效率 做法
  一、机采系统效率现状
  几年来系统效率逐年提高,但普遍存在着能耗高,系统效率低现象。
  二、影响因素分析
  1. 选用电动机时为考虑启动和在旋转周期内载荷变化大的因素,不得不提高装机功率,造成运行时的“大马拉小车”现象。
  2.多年来抽油机的驱动电机一直采用通用系列异步电机,这种电机额定功率运行时的效率和功率因数呈现最大值,而当负载降低时效率和功率因数都随之下降,无功损耗随之增大。
  3.通过系统效率测试及理论分析,影响系统效率提升的主要因素为单井产液量低,泵效低,装机功率大,有功功率低,无功损耗大。因此低产低效井(产液低于10吨)是开展工作的重点对象。
  三、提高机采系统效率做法及效果
  1.技术思路
  以提高单井产液能力为依托,优化管理,优选单项技术或集成技术应用,快速提升系统效率。
  1.1系统效率严重偏低的重点井
  提高机采指标,选择既满足产量需求,又能提高效率、降低能耗的运行参数,并推广质量稳定、节能效果好的节能设备
  1.2系统效率高的油井
  实施挖潜保障措施,保持油井在生产过程中各个节点效率的稳定。
  2.具体做法及效果
  2.1转变观念
  由事后调整向事先优化设计转变,从设计的源头进行节能控制,重点体现在新井产能建设方面。
  2.1.1新井全部采用节能型电机和节能型配电箱,节能工作在方案源头得到了落实。
  2.1.2根据地质方案提出的流动压力,确定合理的泵挂深度。
  2.1.3优化机泵、杆柱组合设计,采取了4/6配比,∮38泵组合,减少了杆柱重量和井下故障点,同时节约投资。
  2.1.4优化抽油机选型,选用下偏杠铃节能抽油机,并根据实际技术需要,组织采购负载率60%以上的6t抽油机,而不是盲目选择大型抽油机。
  2.2依靠先进技术快速提效降耗
  2.2.1稀土电机
  利用稀土永磁电机无功损耗低、功率因数高特点,选择线路功率因数低的2#输电线路,即采油一队整体改造,实施后单机功率因数和线路功率因数大幅提高,单机效率提高明显。
  2.2.2直线抽油机
  ①缩短传动路线,提高地面系统效率。
  智能长冲程抽油机的机械传动路线短,从电机→联轴器→一级减速器→联轴器机构,机械传动损失小,机械效率可达80%左右。
  ②通过上下行程不同速调整,提高泵效。
  在抽油杆下行时,可以根据抽油泵的充填时间来确定合理的下行时的速度,提高充满系数,加快上行速度,提高泵效。
  ③减少无功损耗,实现节能降耗。
  拖动系统采用开关磁阻调速系统,所用电机是脉冲直流电机,所以电机的功率因数接近为1,电机没有无功损耗。
  高起动转矩,低起动电流。起动转矩为额定转矩的150%时,起动电流仅为额定电流的30%
  通过对13口直线抽油机与普通游梁抽油机系统效率对比,平均系统效率提高10.42%,日耗电量降低31.12度,平均单井产液增加0.63吨,单井产油增加0.1吨。
  2.2.3二级减速器
  选井原则:低产低效,工作制度无法调小井。
  节能原理:通过在电机和抽油机减速器间安装二级减速器,降低装机功率以及输入功率,提高了电机有功利用率,提高了系统效率。
  目前使用10套,全部安装在低产区采油一队,安装后平均单机系统效率提高9.5%,日节电35度。
  2.2.4智能间抽仪
  通过内置芯片、传感器检测抽油机的运行参数(动力线电流、电压、相位角、有用功率、电机扭矩等),结合示功图理论,根据上、下行电流变化准确的描绘出加卸载过程,自动为抽油机选择最佳的工作方案,减少开井时间,达到节能降耗目的。
  2.3应用管理手段提高机采系统效率
  2.3.1积极开展平衡调整,提高效率。
  电流法结合软件优化调整平衡,年均工作量200井次,抽油机平衡由 79%提高到 82.8%,年均节电可达15万度。
  2.3.2遵循电机、配电箱合理匹配模板。充分发挥抽油机拖动装置的优势,降低无功损耗,提高效率。
  2.3.3强化抽油机“五率”管理,减少地面能量损失。
  抽油机“五率”是指抽油机的平衡率、对中率、水
  平率、垂直率、紧固率。
  2.3.4加强皮带及盘根松紧度调整,减少皮带及盘根过紧造成能量损耗。
  皮带使用要求:抽油机皮带不得少于4根,皮带松紧度基本保持一致,达到能压1-2指为标准;对盘根的要求:盘根不渗漏,光杆不热;加盘根时,将盘根压实后用手将压盖轻压在盘根上,在此基础上将压盖紧一圈到一圈半之间,1小时后不渗油为合格。
  2.3.5加强电机保养工作。降低电机内部能量损耗,提高电机的运行效率,从而提高地面系统效率。
  2.3.6降冲次节能提效。单因素影响参数分析表明,抽汲参数(s、n、D)、泵挂深度,增大任何一项参数都会增加井下无功损耗功率,反之,则降低。
  2013年,利用四次轮以及调速电机、稀土电机等设备,年调整冲次200井次左右,单机系统效率提高1.3%,年节电60万度。
  2.3.7优化洗井周期,减少洗井排液增加的能耗。
  根据系统效率测试数据计算:每减少100米泵挂,吨液可节电1.28度,每少一井次洗井,可节电298.4度。
  四、结论与认识
  1.以投入带提高,形成规模化;以管理促水平,形成“一个稳定,一个突出,两个完善。一个提高”,即“系统效率稳定在目前水平、突出机采系统效率示范区的效益、完善工作制度调整、完善生产方式调整”。
  2.现用电机多为异步电机,负载率低,功率因数低,电机自身能耗大,更换投资较大。
  3.系统效率的提高需要加强管理,提高人员节能意识。
  作者简介:张秀芝,工程师,现在吉林油田松原采气厂工艺所从事采气工艺管理工作。
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