您好, 访客   登录/注册

延长矿浆分配器使用寿命探析

来源:用户上传      作者:

  【摘 要】同忻选煤厂为延长矿浆分配器使用寿命,对矿浆分配器排料系统进行改造,在其排料口加工并安装了易拆装的不锈钢配件,从根本上解决了分配器易损件受损难题,降低了工人检修工作量和材料消耗,延长了设备使用寿命,提高了设备开机率。
  【关键词】矿浆分配器;出料唇;不锈钢;延长寿命
  引 言
  同忻选煤厂,年处理能力1 000万 t,小时处理原煤1 894 t,每天运行18 h,检修6 h,每月停产24 h进行月度检修。洗选厂工艺过程由原煤储运、高岭岩车间块煤分选、旋流器车间末煤分选、压滤车间煤泥水处理及产品储运系统五大系统组成。选煤工艺采用:>50 mm的块煤由重介浅槽主洗,动筛跳汰机再选; 50~1.5 mm末煤由三产品重介旋流器分选;1.5~0.15 mm粗煤泥由螺旋分选机分选,0.15~0 mm细煤泥由加压过滤机回收。产品结构为精煤(50~0 mm)和中煤。
  由于50 mm以下物料需通过矿浆分配器均匀配料后才能进入旋流器车间A、B、C三套末煤系统,进而实现三产品重介旋流器分选50~0.15 mm末煤,加压过滤机回收0.15~0 mm细煤泥的联合洗选工艺目标。因此,矿浆分配器在工艺流程中扮演一个承前启后十分重要的角色,属于浅槽系统“咽喉”设备。
  同忻选煤厂矿浆分配器主体结构由固定桶和旋转桶组成:固定桶左右对称并开有观察门,旋转桶下方沿桶360°均匀布置8个出料口,由Ф219无缝钢管加工而成。并且在紧贴出料口上方均匀布置8个出料唇。该出料唇表面衬有耐磨层。旋转桶中轴底部装有轴承,矿浆分配器旋转桶在给入物料持续冲击下实现自然旋转。
  1 矿浆分配器运行情况
  原设计的矿浆分配器出料唇上黏附的耐磨水泥早已脱落殆尽,8个出料唇已经有部分出现磨损变形甚至磨透现象。生产中分配器经常会出现分料不均,3套系统带料负荷不匀,分配器旋转失衡等现象,直接导致后续工艺系统紊乱以及检修维护困难等一系列问题。长期以往,还有可能造成分配器轴承损坏,存在严重生产安全隐患。为此,选煤厂必须日常安排专人重点监护,同时每个月还需将出料唇修补耐磨层列入月度检修计划进行大修。此外,检修工想了不少应对办法。
  (1)检修工日常靠焊上去的钢板应急生产,月度检修期间,用氧气-乙炔将大大小小的“补丁”钢片割除,然后再将备好的整块钢板料焊上去。检修工作业频繁,维护工作量大。据统计,分配器每天至少需要两名检修工作业2 h以上。
  (2)矿浆分配器出料唇表面粘贴铸石板,由外委单位于月度检修期间施工完成。虽然铸石板块大且价廉,但是使用效果差。生产中易被砸裂进而脱落,周围铸石会随之加速脱落,跌落的铸石可能随物料进入渣浆泵堵塞蜗壳,容易引发机电事故,且使用周期短,每月至少要重新粘贴一次新铸石板。
  (3)矿浆分配器出料唇表面粘贴高铝陶瓷,同样由外委单位于月度检修期间施工完成。虽然日常使用效果较好,但其成本及安装价格昂贵,使用周期也短。每次检修“剔旧粘新”工作困难,干燥时间过长,有可能延误设备启车,仍不能满足选煤厂生产需要。
  此外,旋转桶和固定桶底部的直接受冲击部位也已出现不同程度磨损。总之,旋转桶底部和出料唇耐磨层作为矿浆分配器的易损部位,日常维护工作很棘手。检修工需要寻求更好方案来彻底解决这一难题。
  2 影响分配器的各种因素
  2.1 工况因素
  矿浆分配器入料端和接料端落差大,所分配的物料颗粒大且量多,造成旋转桶和出料唇耐磨层极易脱落。此外,矿井煤质经常发生变化,有时随着<50mm颗粒的增多,矿浆分配器工作负荷会骤然增大。
  2.2 材质因素
  原设计的分配器出料唇耐磨水泥内衬的抗磨性能差,后期改用的铸石板和高铝陶瓷,虽然抗磨性能有所提升,但防冲击性能差。这种材料一旦被砸损出现裂缝,物料中的水会渗入其中,加速周围耐磨层的大面积脱落。
  2.3 人为因素
  检修工检查不到位,没有及时发现问题并及时补救,导致机电事故不断以及后期检修维护更加费时费力。
  3 延长分配器寿命方法
  现场分析发现,分配器入料端和接料端落差大属既成布局,很难改变;分配器有时受矿井煤质变化,其处理负荷会骤然增大,选煤厂可以做到提前预防;人员因素不是要因,选煤厂可以通过强化管理、加大考核来改善这种现状。最后,选煤厂决定打破常规思维方式,转变不断改进矿浆分配器出料唇内衬耐磨材料的做法。选用6 mm厚不锈钢板加工成拆装方便的出料唇配件(图略)。配件表面开孔,由沉头螺栓连接到分配器原出料唇内壁上。并且在受冲击部位作加厚处理。这样,就可以充分满足出料唇防冲击的耐磨需求。同时,在旋转桶和固定桶底部易受冲击部位的表面,铺设不锈钢板,用沉头螺栓固定,并对边边角角有缝隙部位实施满焊作业。
  一年时间的现场经验表明,改造后,矿浆分配器,只需要定期检查,基本不需要什么日常维护,保证出料唇配件“一用一备”就可以满足生产。新安装的出料唇运行1年尚不需要更换。经对比,分配器排料部位贴铸石板年均消耗108 000元,贴高铝陶瓷年均消耗135 000元,改造后购置出料唇配件年消耗低于8 000元,每年给厂部节约10多万材料费。矿浆分配器安装不锈钢出料唇和粘贴铸石板、高铝陶瓷耐磨材料使用性能对比见表1。
  4 结论
  改造后的矿浆分配器运行状况良好,完全达到了预期目标。由于出料唇本身是配件,拆装方便,日常检修就可完成更换作业,免去了以往繁琐的修补工作,工作量大幅度降低。此外,新加工的不锈钢出料唇配件使用周期至少在一年以上。选煤厂不仅降低了材料的消耗,节约了经营成本,延长了分配器使用寿命,还增加了工艺系统稳定性,提高了设备开机率。
  参考文献:
  [1]李立法.济宁三号煤矿选煤厂块煤排矸系统的改造[J].洁净煤技术,2013(3).
  [2]王振生,陈玉和.选煤厂生产管理技术各论[M].徐州:中国矿业大学出版社,1994.
  作者简介:
  石磊(1986-),男,山西长治人,中国矿业大学机械工程及自动化专业,本科毕业,工学学士学位,助理工程师,现从事选煤生产机电工作。
转载注明来源:https://www.xzbu.com/8/view-11914095.htm