脱丁烷塔塔顶空冷管束堵塞的应对措施
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摘要:作者针对加氢裂化装置的脱丁烷塔塔顶空冷堵塞的原因,根据装置实际情况,进行了逐项的详细分析,最终判断是铵盐结晶,并得到了验证。通过采取措施,保证了空冷的畅通。
关键词:空冷;堵塞;原因分析;采取措施
一、脱丁烷塔塔顶空冷管束堵塞
某炼油厂加氢裂化装置于1995年9月一次开车成功,原设计进料为辽河直馏蜡油和焦化蜡油抽余油,后逐步掺炼大庆VGO。2006年12月起,装置开始全炼俄罗斯蜡油。2006年12月30日,脱丁烷塔塔顶空冷A1102管束第一次出现堵塞现象。2007年1月4日,反应系统高压空冷A1101管束也第一次出现堵塞现象。此后冬季空冷A1101和A1102经常出现局部堵塞,装置只有通过调整百叶窗开度、停运部分风机和接蒸汽进行加热后,才能使空冷恢复正常。这种情况随着春天来临,气温上升,才不再发生。然而,2010年冬季到来后,空冷A1102发生堵塞现象更加频繁,最严重时四台空冷中有三台空冷管束不通,给装置的高负荷生产带来很大影响。
二、原因分析和采取措施
(一)原因
1、铵盐结晶堵塞空冷。俄罗斯蜡油与辽河蜡油相比硫含量较高,由于装置未设循环氢脱硫塔(2016年增设),循环氢中的H2S含量由原来的500μg/g(加硫剂)变为9000μg/g左右(不加硫剂),这样相应生成的NH4HS含量增加。而装置还采用原设计的注水量,即进料量的5%。大部分被水溶解的铵盐随酸性水送入脱硫装置,部分未被水溶解的铵盐结晶堵塞空冷A1101,其余未被水溶解的铵盐随低分油进入脱丁烷塔。NH4HS在空冷A1102的低温环境中结晶析出,堵塞空冷。2009年10月下旬,外界气温10℃左右,脱丁烷塔顶四台空冷中曾有一片发生堵塞,从这一现象也可以判断铵盐结晶是空冷堵塞的重要原因。
2、带水发生冻凝。脱丁烷塔顶水冷器E1109由于内漏切除,为了保证回流温度和塔顶部产品液化气外送温度符合要求,只有加大空冷A1102的冷却力度,使空冷A1102的四台管束冷后混合温度在40℃左右(正常应该控制在60℃左右)。而空冷A1102由于风机和百叶窗调节不均衡,造成空冷A1102内介质发生偏流,局部温度低于冷后混合温度。少量水分随低分油进入脱丁烷塔,水分子在空冷A1102的偏流管束中流动不畅,并且气温较低,发生空冷冻凝。
3、杂质堵塞,降低流速。装置改炼俄罗斯蜡油后,分馏系统腐蚀加剧,产生大量的FeS等杂物。2013年装置检修中,曾对空冷A1102管箱拆卸部分丝堵检查,管箱内发现杂物。FeS等杂物的存在,降低了空冷A1102内介质的流动速度,加剧了铵盐的结晶和水分在空冷A1102中冻凝。
(二)措施
1、加大反应部分脱盐水的注入量。由原设计进料量的5%提至进料量的7%以上,加大铵盐的溶解量。
2、投用水冷器。2011年5月,装置在窗口检修中更换了水冷器E1109管束,并且对内浮头法兰螺栓也进行了升级,使其硬度等级符合湿H2S的应力腐蚀条件。开车后投用水冷器E1109,使空冷A1102的冷后温度由原来的40℃提升至65℃左右。同时加强空冷A1102风机和百叶窗调节,防止水分在空冷A1102中发生偏流冻凝。
3、更换空冷。装置在2016年的检修中,对空冷A1102的四台管束全部更换。
三、小结
2012年冬季开始至今,空冷A1101和A1102再没有堵塞现象发生。
某炼油厂加氢裂化装置针对脱丁烷塔塔顶空冷A1102管束堵塞的原因认真分析,并制定了简单易行、直奔主题的对应方法,取得了非常满意的效果,保证了装置的安全稳定高效生产。
参考文献
[1] 韩崇仁,加氢裂化工艺与工程,中国石化出版社,2001年7月
[2] 張德义,含硫原油加工技术。中国石化出版社,2011年7月
作者简介:崔启福,男,1992年参加工作,2012年7月毕业于辽宁石油化工大学,大专学历。现任辽阳石化分公司炼油厂加氢一车间加氢裂化装置值班长。中石油集团公司技能专家,辽阳石化辽化公司炼油专业技能大师工作室主任。
(作者单位:辽阳石化公司)
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