浅层水平井钻井技术探讨
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【摘要】随着石油勘探开发的深入及水平井钻井技术的不断发展,水平井施工难度也在增大。某井下作业公司施工的一口水平井属定向点浅、位垂比大的水平井。该口水平井的顺利完工为该类井的施工提供了宝贵的经验,也创出了该公司同类型井新纪录。
【关键词】位垂比 井身轨迹 钻具组合
一、某水平井概况
某水平井是一口上翘水平井,实际造斜点位于井深352m。A靶斜深794.83m,垂深634.95m。B靶斜深1396.97m,垂深615.9m。该井最大井斜94.4,位于井深1183.69m。完钻斜深1400m,垂深615.82m。井底水平位移878.29m,位垂比达1.43 :1,创该公司水平井位垂比最高纪录。
钻具结构:
一开Ф346.1mm钻头×301m,Ф273.1mm套管×300m
二开Ф241.3mm钻头×1411m,Ф177.8mm套管×1058m+筛管×1408m。
二、施工重点难点
(1)定向层位浅,水平位移大,设计完钻层位浅,而且设计最大井斜达91.90,井身轨迹难控制。
(2)位垂比大,水平段长,且垂深较浅,携砂困难,中后期施工困难,主要在下钻和钻进施工中摩阻扭矩大,加压困难,易发生卡钻事故。
(3)水平段鉆遇多个红泥岩夹层,蒙脱石含量高,易吸水膨胀,造浆严重,钻进中钻井液稠化严重,粘切升高快,极易泥糊井眼造成憋泵、摩阻增大、钻井液性能难以维护。
(4)水平段长,电测困难。下套管钻柱压力不够造成遇阻现象。
(5)直井段短、井眼曲率大、水平段长,套管自重下滑力小、摩阻大,套管下入比较困难,理论计算进入井底前下滑力为零,无井口加压,无法保证套管下到预定位置。
三、钻井技术措施
工程技术措施:
(1)浅层定向技术。工具的选择。该井在二开垂深358.75m处定向,底层比较靠上且比较松软。选用牙轮钻头,其造斜率高达21°/100m,选用Ф197mm,扶正块Ф238mm,1.5°的单弯螺杆钻具,这样解决在松软地层造斜难的难点,满足井身轨迹所需的高造斜率。
钻进参数的优选。从定向钻进开始,为了达到设计造斜率,在参数的选择上通过优选排量,来保证造斜率,同时满足清洁井底的要求。优选钻压、转速来保证井径的规则和造斜率。在该井钻进时,排量32L/S,钻压40KN,转速85r/min,泵压最高8MPa。
辅助技术措施。每钻完一根单根进行一次划眼。通过划眼,及时地修正井壁和清除附着在井壁上的岩屑,从而保证了井眼的规则。同时,根据岩屑床的形成规律,即井斜在50°以后易形成岩屑床。为防止因岩屑床而卡钻事故的发生。每钻进100m进行一次短起下钻,及时清除粘附在井壁上的钻屑和对新井眼的修整,确保井底干净和起下钻的畅通。
(2)水平段施工技术。定向工具选择。由于二开设计使用Ф241.3mm钻头,设计井斜91.90°,水平段890m,故选用Ф197mm扶正块Ф238mm,1.5°单弯螺杆钻具1根。
钻具组合。由于水平段长,垂深浅,钻具与井壁接触面较多。为了防止卡钻事故的发生,在钻具选择和组合上面尽量简化。钻具组合:Ф241.3mm钻头+Ф197mm动力钻具+回压凡尔+Ф127mm无磁承压钻杆+MWD1根+Ф127mm钻杆+Ф127mm加重钻杆。
钻井参数优选。为了岩屑及时地被钻井液带出,保证井眼清洁,采用大排量,即35L/S。在复合钻进时控制转速为50r/min,以保证井身轨迹的平滑,由于排量和钻井液性能确定了,水力参数的调节只有通过钻头水眼大小来控制,选装3只16mm大水眼,泵压控制在13MPa左右。
岩屑床的清除。由于水平井井斜角较大,钻屑易在下井壁堆积成岩屑床,因此必须及时地清除岩屑床。首先通过定点短程起下钻破坏岩屑床;其次就是在循环时上下大幅度活动钻具,变排量,经过循环将岩屑循环出,达到清洁井眼的目的。
井眼轨迹控制。本井靶心半径小(10m),位移大,稳斜段长给施工带来了极大困难,为此采用了FLWD地质导向仪器连续监测井斜方位,发现井斜变化或方位漂移时,及时停止转盘钻进,用单弯螺杆控制,避免了因调整井斜方位而起下钻具的过程。
安全钻进技术。入井所有钻具要有探伤记录,所有钻具必须通内径,防止有异物堵水眼和仪器;接头偏磨超标、钻具本体有伤痕、丝扣磨损严重的都不能入井。入井接头使用时间不能走过200h,否则要更换。螺杆钻头要用HJT517系列高速钻头,掌握时间及时起钻,防止钻头出问题。采用井口的加压方法,为钻具提供钻压。操作人员应密切注意泵压变化、进尺快慢、转盘负荷和上提摩阻的大小,分析判断井下岩屑床的形成情况,防止粘卡事故的发生,适时进行短起下或通井予以清除。
四、钻井液技术措施
(一)一开井段(0-301m)
该井段为疏松粘土和流沙层,地层可钻性好,易坍塌,钻井液自然造浆。密度1.05-1.10g/cm3,钻进期间,采用低浓度聚合物和清水进行维护,使钻井液粘度维持在40-50S,完钻后加入WFL-1,循环2周将钻井液粘度提至50S以上,顺利下入表层套管。
(二)二开井段(301-1400)
用一开钻井液加清水进行二开,采用大循环钻进,钻进时要不断补充相对分子质量在300-500万水解度20-40%,浓度为0.2-0.3%聚合物胶液维护,细水长流维护钻井液用以抑制地层造浆。同时采用大排量低粘切钻进,使该井段井眼适当放大,防止在下部井眼施工时该井段“糊井眼”。由于在钻进过程中钻遇多段红色泥岩,造浆及缩径严重,机械钻速快,采用聚合物抑制造浆,充分利用固控设备清除有害固相,配合工程措施每钻进100m短起一次,再钻100m起至定向段的技术措施净化了井眼,清除了岩屑床。随着水平段的增加,润滑问题显得更加突出,就得降低摩阻,提高原油含量在7-10%,控制润滑系数小于0.06,增强润滑性。
五、完井电测技术措施
该井电测采用水平井测井工艺。为了保证仪器下入的安全顺利和电缆对接的成功率,在完钻后将钻具全部起出,重新下入简化后的钻具,Ф241.3mm钻头+Ф127mm钻杆+Ф127mm加重钻杆。分段循环处理钻井液,加入300Kg WNP-1,1000Kg KFT,2000Kg聚醚多元醇润滑剂,经过充分循环洗井后,待振动筛基本无砂时用高一点粘度的钻井液封住水平段,最后起钻电测。使该井电测一次成功,非常顺利。
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