关于长距离燃气管道定向钻穿越道路的经验探讨
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摘要:本文主要介绍了定向钻穿越的工艺和案例,并对案例进行了具体的分析,总结了其中的问题和解决的方法
关键字:穿越冒浆卸压孔
东莞新奥燃气有限公司是东莞市城市燃气特许经营商,为保证整个东莞市的气源供应和管网的供气稳定性,自公司成立时就开始在整个东莞市铺设高压管网和场站,用于上游气源的接收和输配。本人在2010年度主要负责港口大道高压燃气管道工程项目,该工程总长约16公里,管道外径610mm。由于该段管线障碍较多,在项目实施中大量使用了定向钻穿越。
1、 水平定向钻穿越施工工艺:
使用水平定向钻机进行管线穿越施工,一般分为二个阶段:第一阶段是按照设计曲线尽可能准确的钻一个导向孔;第二阶段是将导向孔进行扩孔,并将产品管线沿着扩大了的导向孔回拖到导向孔中,完成管线穿越工作。
1.1钻导向孔:
要根据穿越的地质情况,选择合适的钻头和导向板或地下泥浆马达,开动泥浆泵对准入土点进行钻进,钻头在钻机的推力作用下由钻机驱动旋转(或使用泥浆马达带动钻头旋转)切削地层,不断前进,每钻完一根钻杆要测量一次钻头的实际位置,以便及时调整钻头的钻进方向,保证所完成的导向孔曲线符合设计要求,如此反复,直到钻头在预定位置出土,完成整个导向孔的钻孔作业。
钻机被安装在入土点一侧,从入土点开始,沿着设计好的线路,钻一条从入土点到出土点的曲线,作为预扩孔和回拖管线的引导曲线。
1.2预扩孔和回拖产品管线:
一般情况下,使用小型钻机时,直经大于200毫米时,就要进行予扩孔,使用大型钻机时,当产品管线直径大于Dn350mm时,就需进行预扩孔,预扩孔的直径和次数,视具体的钻机型号和地质情况而定。
回拖产品管线时,先将扩孔工具和管线连接好,然后,开始回拖作业,并由钻机转盘带动钻杆旋转后退,进行扩孔回拖,产品管线在回拖过程中是不旋转的,由于扩好的孔中充满泥浆,所以产品管线在扩好的孔中是处于悬浮状态,管壁四周与孔洞之间由泥浆润滑,这样即减少了回拖阻力,又保护了管线防腐层,经过钻机多次预扩孔,最终成孔直径一般比管子直径大200mm,所以不会损伤防腐层。
在钻导向孔阶段,钻出的孔往往小于回拖管线的直径,为了使钻出的孔径达到回拖管线直径的1.3~1.5倍,需要用扩孔器从出土点开始向入土点将导向孔扩大至要求的直径。
地下孔经过预扩孔,达到了回拖要求之后,将钻杆、扩孔器、回拖活节和被安装管线依次连接好,从出土点开始,一边扩孔一边将管线回拖至入土点为止。
2、东莞大道延长线定向钻穿越工程情况
整个港口大道高压管线沿港口大道绿化带铺设,途中需经过很多河道等管线铺设障碍,在遇到河道或其他不允许开挖施工的地段时,就只能采用定向钻穿越方法进行施工。下面主要介绍该项目中最长的一条穿越工程:东莞大道延长线穿越。
在该项目周期中,恰逢港口大道道窖路口的立交桥施工,且与我公司管线项目交叉,该立交桥的地面匝道部分的地基全部采用水泥搅拌桩处理,桩中心间距为1.45米,桩直径为0.55米,深度12米。架空部分下部结构采用钢筋混凝土桩,桩直径约1米,深度约15米,由于立交桥线路弯曲,导致其桩点布置不规则。经与对方沟通了解到,该立交桥的基础部分施工工期大约需要1年,若我方以开挖方式埋设管道,仅需要1个月时间。以这样的进度去施工,整个立交桥的基础施工将在我方铺设完管道后才能进行,经过与立交桥施工方沟通后,双方对交叉施工存在的问题达成了一些共识:1、若管道先行铺设,不能保证立交桥的桩基础施工和100吨碾压施工对管道没有任何影响,若发生事故,后果将很严重,双方都无力承担此后果。2、若管道先施工,可预先采取保护措施,并提前处理管线下方附近的地基,保证地基不下沉,但仍不能排除今后立交桥施工对管线的影响。3、先将立交桥所有的基础工程做完后,再进行管线施工,这种施工顺序在技术安全上均可行,但由于涉及到工期成本的问题,对方无法在短时间内完成所有的立交桥基础,也就不能保证燃气管线按时完工,所造成的损失也很大。
经过反复磋商,综合考虑管线和桥梁施工的安全和成本,最后决定采用定向钻穿越方式进行该段管道的施工,由于各种桩基的影响,管线的位置不能经过立交桥的施工范围。依据东莞大道延长线立交桥施工图纸,通过技术人员的现场测量定位,确定该段穿越总长约1.3公里,整段管线沿道路曲线布置,为防止对道路产生不良的影响,管线穿越深度定为12米,由于港口大道是虎门港的专用运输通道,因此在该道路上不允许发生任何导致道路瘫痪的事故,否则后果损失很大。
3、施工难点分析及处理方案
通过对该段线路的地址勘察,发现该段线路地质比较复杂,属于软基路段,若施工措施不到位,很容易发生路面变形。我公司在东莞地区穿越施工中,发生过路面凸起事故,此类事故对道路交通影响很大,而且在施工中很难控制。路面凸起一般都由高压泥浆引起,且穿越距离越长,泥浆压力会越高,根据流体力学原理,泥浆会沿着阻力最小的通道流动。在遇到地质松软或有缝隙的地方,泥浆就会冲破地层到达地面。由于地下环境复杂多变,泥浆游走的路线不能确定,其冒浆的地点也很难判断。若冒浆发生在路面上,泥浆就会顶开路面。除了路面以外,一般的地面仅冒浆,不发生地形变化,由于泥浆流出的位置随意,一旦泥浆流入鱼塘或菜地等地方,可能造成不必要的损失,因此在泥浆处理问题上不能忽视。该段穿越沿线附近有3个大型鱼塘和部分农田,施工中要采取措施加以控制。
根据事故发生的原理,要防止冒浆,就要想办法降低泥浆压力。结合实际情况,对该段穿越的技术措施进行了探讨,最终确定使用人工卸压的方式来防止冒浆。人工卸压是采用人工方式在穿越线路上钻孔,让泥浆沿着这些孔道流出,以达到降低地下泥浆压力的目的。
经过具体的分析,决定在该段穿越线路上均匀的钻开13个孔,孔间距约为100米,孔径为0.3米,每个卸压孔上方堆砌一个20平方米左右的蓄浆池,用来收集从冒出的泥浆。全线准备泥浆运输车2辆,随时倒运泥浆,防止泥浆溢出。
在人员安排上,有专人对全线进行巡视,发现异常,立刻向总指挥汇报。
整个工程耗时76天,实际穿越施工时间有25天,其余时间基本耗在泥浆处理上。虽然卸压孔在一定程度上避免了冒浆,但个别地方的冒浆仍有发生,总体影响不大,未发生任何造成道路瘫痪的事故。总体来说,该工程是成功的,也为今后的工程施工积累了丰富的经验。
4、总结
这次穿越施工时间相对比较长,大部分耗费在处理泥浆上。由于施工过程中,卸压孔经常堵塞,造成泥浆压力局部过高,发生了几起冒浆事故,但未造成路面爆裂。事后经过分析发现,卸压孔堵塞并不是偶然的,而是由于在施工中长时间的暂停,造成泥浆携带的钻渣沉积在卸压孔内,形成堵塞物,由于堵塞物坚硬,无法采用人工方式进行清除,必须使用钻机进行清孔处理,每次清孔都必须停机,且停机时间较长,为了尽可能的减少停机时间,加快清孔速度,施工单位要求钻孔队长住现场。
该穿越第一次造成停机的原因是设备故障,由于这此故障停机,使得卸压孔第一次堵塞,形成了恶性循环,造成了后期频繁的停机清孔。因此,设备的完善对穿越工程的顺利进行,有着重要的影响作用。
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