机采井节能技术与效果分析
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作者: 杨海波
摘 要:阐述了机采井各种节能技术原理,根据现场实际运行情况,对其节能效果进行综合评价,并提出各项节能技术在措施选井时的选井依据,为今后机采井节能技术推广提供技术参考。
关键词:机采井节能 节能电机
随着油田开发的不断深入,采出液中含水率的不断升高,低产低效井的增加,原油的开采成本越来越高,如何有效利用能源,把原油开采成本降低到最低限度,充分实现“少投入,多产出”的高含水开发后期油田开采方式,已成为目前油田开采面临的主题。近年来,为了实现节能降耗工作目的,在节能降耗技术方面引入了大量的节能技术,如三功率电机、双速电机,直流无刷电机,无功补偿等节能技术等。但是各井的生产情况存在差异,论述节能技术,能够达到最佳的节能目的。
1 节能技术原理
目前在用机采井节能技术主要包括三功率电机、双速电机,直流无刷电机,游梁式抽油机下偏杠铃改造和异步电机就地无功补偿等。
1.1.三功率电机
目前油井上使用的三功率电机都是由原电机进行回厂改造而成,三功率电机与原电机的区别在于定子绕组不同,定子绕组是一个串联绕组,是一个有抽头的绕组。比如原电机为45kW的电机,在原绕组上增加2个抽头,这样可以将定子绕组设计成一个为45kW,另一个为37kW,第三个为26kW。控制柜中有一个电流检测电路,根据电流大小能够实现绕组的自动切换。起动时可投入大功率绕组,运行时可投入小功率绕组,当电机满负荷运行时,小功率绕组的效率和功率因数都很高。这样就较好地解决了“大马拉小车”的问题。
1.2双速电机
油井上所用的双速电机多数型号为ZYCYT315L-8/12,生产厂家为大庆采艺技术开发有限公司,电机额定功率为30/45kW,双速电机与普通电机的区别在于定子绕组不同,该双速电机设计2套定子绕组,一套是8极绕组,另一套为12极绕组。配电箱内有一个转换开关,分高速和低速,可以根据油井的供液能力,人为的实行高低速转换,从而达到节能降耗的目的。
1.3.直流无刷电机
直流无刷电机是用电子式控制(驱动器)来控制交流电机换相,得到类似直流电机特性(直流电机启动转矩大,从零转速至额定转速可提供额定的转矩)又没有直流电机结构上的缺陷(普通直流电机碳刷及整流子在电机运转时会产生火花,长时间会造成组件损坏)。三相交流电先经转换器转换成直流,再由换流器转成三相电压来驱动电机,换流器一般由6个功率晶体管(Q1-Q6)分为上臂(Q1\Q3\Q5)和下臂(Q2\Q4\Q6)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。当电机转子转动到霍尔感应器感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动。见控制原理图1。
图1 直流无刷电机工作原理图
1.4无功就地补偿节能
(1)抽油机用电机功率因素偏低原因分析。首先,抽油机起动时都是带载起动,惯性矩较大,起动时又总在上下死点处起动,油田在选配电机时为了起动顺利,不影响生产,一般按最大扭矩选配电机,而抽油机起动后正常工作时平均转矩与最大扭矩相比只有1/3,这是造成“大马拉小车”的主要原因。低负荷率运行造成功率因数低,效率低,电能浪费大。
(2)无功补偿节电原理。电机消耗的有功功率是不变的,根据三相有功功率计算公式:
公式表明,线电压U是恒定的,若小,则电流I就大,电流大,电机及线路的电能损耗就大,由于异步电机在运行过程中吸收感性功率,造成电网功率因素降低,只有并联电容器,对其进行无功补偿,来提高电网功率因素。
2 效果分析
目前在用机采井节能技术较多,但对于不同类型的油井,终究哪种节能技术节能效果更理想。结合现场应用情况作具体分析。
2.1三功率电机
目前在用的三功率节能电机30台,正常运行22口,6口泵况变差,2口转换功能出现故障,不能处于节能状态运行。统计表明,单井日产液量低,原配用电机功率大的井经过三功率改造后节能效果显著。分析原因认为不节能的井由于日产液量高,大机型长冲程抽油机本身载荷就大,消耗功率高,经过三功率改造之后,电机在低功率的状态下运行,形成了“小马拉大车”的现象。
2.2双速电机
目前在用双速电机202台,双速电机最大的优点就是可以根据油井的供液能力,手动高低速切换,电机功率在45和30kW之间灵活选择。实施参数调整方便快捷,平均系统效率36.5,与普通电机比较,平均系统效率提高7个百分点,节能效果显著。
2.3直流无刷电机
直流无刷电机目前某矿在用12台,其中2口井泵况变差,其余10口井节能效果统计表明,电机功率由之前的45kW降低到30kW的节能效果要比电机功率由之前的37kW降低到30kW的好。如X1井,CYJY10-3-48HB,措施前:电机功率45kW,有功功率9.05kW,系统效率21.24%,措施后:电机功率30kW,有功功率7.46kW,系统效率64.85%,系统效率提高43.61%。
如X2井,CYJY10-3-37HB,措施前:电机功率37kW,有功功率6.66kW,系统效率21.24%,措施后:电机功率30kW,有功功率3.9kW,系统效率33.26%,系统效率提高12.02%。对于系统效率降低的2口井,经过现场落实,这2口井都存在泵漏失现象,泵校与改造之前对比有所下降,从而造成系统效率下降。
2.4无功补偿节电
油田在选配电机时为了起动顺利,不影响生产,一般按最大扭矩选配电机,而抽油机起动后正常工作时平均转矩与最大扭矩相比只有1/3,因此无功补偿配备能力一般也配备为电机额定功率的30%左右。随着节能技术的推广应用,无功补偿节电技术将会得到重视。
3 结束语
探讨节能措施及实际节能效果,即三功率电机改造选井时应尽量少选单井日产液量高于50m3/d,将生产管理与节能措施相结合,加强基层小队维修电工无功补偿维护技术学习,使单井无功补偿设备能够及时得到有效维护,提高节能工作管理水平。
参考文献:
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