MGA2000-6型变压器色谱在线监测装置的改进
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摘要:介绍MGA2000-6型变压器油色谱在线监测装置存在经常死机现象、数据采集方式不合理且无载气压力监测装置,针对上述问题进行原因分析并找出解决办法,加以实施,最终解决此问题。
关键词:变压;在线监测装置;特征气体;上位机;下位机;采集器主板;芯片;压力报警装置
前 言
变压器油色谱在线监测是状态检修中一项重要的监督项目,通过在线监测油中溶解的特征气体的含量大小及达标程度,可以发现充油电气设备故障的早期信号,并及时采取措施,避免故障的发生。
1 提出问题
1.1 我局现有三个变电站安装了宁波理工MGA2000-6型变压器色谱在线监测装置,分别为达连河2#主变、前锋1#主变、浩良河1#主变。根据省公司下发的《关于输变电设备状态监测主站系统通信规范的通知》的要求,已接入的在线监测装置必须达到运行状况良好,并且传输数据准确。
1.2 MGA2000-6型油中溶解气体在线监测装置存在如下问题:
1.2.1 设备经常死机
MGA2000-6型变压器油色谱在线监测装置服务器老旧年久,系統运行缓慢,设备经常出现死机的现象。
1.2.2 数据采集方式不合理
数据处理器与现场数据采集器需要同步运行,数据处理器(上位机)一旦断电或死机,无法正常工作时,会造成现场数据采集器(下位机)无法采集数据,进而导致监测数据缺失。
1.2.3 无载气压力监测装置
现有在线监测装置不能实时反映设备载气压力的状态,从而间接影响监测数据的准确性。
2 查找原因
我们对在线监测装置进行了广泛的数据调查和综合分析,并且请教厂家技术人员,最终确定了导致数据缺失及监测数据不准确的几项原因是:设备服务器使用已久,数据采集方式不合理,无载气压力监测装置。
3 采取对策
确定主要原因之后,我们制定了以下对策。
针对设备服务器老旧问题,我们通过和厂家沟通,计划对原有系统进行服务器更新;针对数据缺失,监测数据不完整问题,安装独立的工控机,升级采集器主板模块为嵌入式系统;针对载气压力不达标问题,在载气回路加装载气压力报警装置,实时监控现场的载气压力,一旦超出压力范围,及时报警处理。
4 实施过程及效果
4.1 更换新服务器,使设备运行速度快,远程访问不受干扰,提高设备工作效率。
4.2 将采集器主板改为贴片式芯片,进一步提高了系统的稳定性和仪器的抗干扰,可避免现场瞬间断电造成下位机死机现象,避免数据长时间掉失。
4.3 将采集器主板电路模块改用嵌入式系统,将数据采集过程由原来的上位机和下位机通过指令交互来完成,改为全部由下位机来完成,即使上位机出现断电或其它通信故障,也不会对下位机的运行造成任何问题,大大提高了下位机的独立性,在主控数据处理器发生故障时,现场下位机可以独立完成数据的采集与贮存,避免了数据缺失,提高了系统的可靠性和稳定性。
4.4 载气回路增加载气压力报警装置,实现实时监控现场的载气压力的目的。
通过采取上述措施,最终实现了浩良河1#主变,前锋1#主变,达连河2#主变在线监测装置的改进。
为了检验改进后的在线监测装置可靠性,我们定时监控升级改进后的数据,发现实施改进后6个月内,未发生一起数据缺失现象,可见改进措施产生了效果。
为了检验在线监测数据是否重复性良好,我们将同一变电站的同一变压器的在线监测数据和离线数据进行对比,通过对比三次数据结果,计算出相对误差都在规定范围10%以内,由此证明改进后的在线监测装置重复性良好,具有准确性和可靠性。
5 结束语
5.1 这次技术改进,彻底对宁波理工MGA-2000-6型色谱在线装置进行了改进,使我局变压器色谱在线监测系统更加完善和先进,对变压器的安全稳定运行又提供一道保护屏障。
5.2实施改进后,使用宁波理工在线监测装置的三个变电站实现了局网计算机通过Web查看实时监测数据的目的,并且开通I2接口网络通信,数据可直接传输到省公司的状态检修平台(PMS),使省公司可以实时的、全面的监测各变电站的数据变化。
5.3该项目的有效改进,可以延长变压器的例行检测周期,节省人力、物力消耗,经济效益显著。
参考文献
关于输变电设备状态监测主站系统通信规范的通知 2010.
[2]电网专业技术监督丛书 中国电力出版社,2011.
[3]电网设备状态检测技术教材 中国电力出版社,2015.
(作者单位:1国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司;2内蒙古华伊卓资热电有限公司;3天津国投津能发电有限公司)
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