某工程3号机尾水支洞钢管局部变形分析及处理
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摘 要:随着科学技术的进一步改革,各行各业的的发展进程也在不断加快,其中包括电力行业的迅猛发展,而电力行业中,最为基础的是发电工作。当前我国的部分发电依赖于水力发电。本文介绍了某工程尾水管局部变形发现、分析及处理的时程,并对相关部位的监测资料进行了分析。通过对鼓包原因的探讨,提出流道内埋管受损渗水的可能性,最后提出进一步处理措施。
关键词:尾水管 局部变形 监测 焊缝探伤
中图分类号:TU71 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)02(a)-0041-02
1 基本情况
某工程在对三号机组C级检修期间对三号机组过流设备设施进行检查,发现尾水肘管扩散段后尾水管平段第2、3节存在局部鼓包变形现象。
1.1 尾水管及相关区域基本情况
尾水管包括锥管段、肘管段、扩散段、平管段,尾水事故闸槽等,扩散段末端为尾支0+000.000桩号,尾水事故闸门槽为尾支0+054.630,从尾支0+000.000到尾支0+074.630均有钢管里衬,共39节,厚度均为22mm,与尾水管扩散段相连处编为第1节。在尾支0+073.000左右即尾水事故闸门处有一道帷幕灌浆。
在3号机尾水管底部埋设1根DN400机组技术供水排水管,直通尾水事故闸门后。
尾水管基本布置见图1。
1.2 鼓包发生的基本情况
压力钢管排水管由球前钢管底部引出,沿蜗壳延伸段下方向下
1.3 尾水管鼓包基本检查情况
3号机尾水管鼓包区域在平管段2、3、4节之间均有发生,共有10个鼓包,其中明显鼓包有6个,集中在2、3节之间,均在中线以下,最大鼓包直径约1200mm,高度约40~50mm,最小的直径约700mm,高度约20mm。锤击鼓包及相邻区域听不到脱空、空鼓的声音。其余管节段未发现异常现象。
2 3#尾水支洞监测项目布置
3号尾水支洞设置了2个监测断面,分别位于尾水支洞上游侧钢衬段(b3)和下游侧混凝土衬砌段(b4),尾水管鼓包区域发生在b3断面。
b3断面监测项目包括:围岩衬砌外水压力监测(渗压计)、支护锚杆应力监测(锚杆应力计)、衬砌钢板应力监测(钢板计)、衬砌混凝土应力应变(应变计和无应力计)。其中损坏的仪器有:锚杆应力计ASb3-2、钢板计PSb3-1、砼应变计Sb3-1。
3 监测成果及初步分析
从3#尾水支洞监测数据初步分析,可以得出:
(1)渗压计Pb3-1测值从2015年2月以来呈持续性增长,变幅约0.025MPa,表现为随温度小幅度变化,变幅较小;渗压计Pb3-2测值从2015年2月以来呈持续性减少,变幅约0.01MPa,9月初尾水管放空后,由于内水压力卸载为零,在外水压力的作用下,渗压有小幅增加。
(2)锚杆应力计主要受温度和水压力的影响,但受温度影响更为明显,变化规律表现为与温度负相关,9月初至9月底,在内水压力卸载后外水压力的作用下,该部位锚杆应力计均表现为受拉,增加的拉应力在1.5~2.5MPa之间。
(3)钢板计主要受温度和水压力的影响,但受温度影响更为明显,变化规律表现为与温度正相关,9月初至9月底,在内水压力卸载后外水压力的作用下,该部位钢板计均表现为受压,增加的压应力约为4MPa。
(4)无应力计测值变化主要受温度影响,变化规律表现为与温度正相关,水压力对混凝土自身体积变形影响不大。
通过对上述监测成果的初步分析,可以认为,目前上述监测部位围岩、砼处于相对稳定状态,岩体渗漏情况无异常。引起3号机尾水管鼓包的外水水压来源不是岩体渗水(包括帷幕灌浆破裂、F28断层渗水和F27断层渗水),也不是由于内水外渗排空后造成反压形成。
4 鼓包原因分析
经讨论分析,认为鼓包为本次检修尾水流道排空后形成,引发鼓包直接原因为外水压力,外水水压来源有3个方面:
(1)岩体渗水(包括帷幕灌浆破裂、F28断层渗水和F27断层渗水);
(2)内水外渗,排空后造成反压;
(3)流道内埋管受损渗水。
通过监测资料的分析及进一步分析排查,基本排除前两种原因。若岸体渗水,则在主变室,尾闸室会有明显渗水现象,且尾水管其他管段均会有反应,但目前没有此现象。若内水外渗,则流道排空后会由原路反渗至流道内,且应有明显渗漏点,且锤击鼓包及相邻区域应听到脱空、空鼓的声音。
流道内埋管受损渗水可能性分析:在尾水管底部埋有1根DN400机组技术供水排水管,直通尾水事故闸门后,与下水库相连,内部水压约0.7MPa,若该管在第2、3节尾水管下部区域局部焊缝等薄弱部位受损渗水,则该水压无处释放,流道充满水时,内外压平衡,不会造成钢管变形,流道排空后,则外压全部作用在钢管上,造成向内鼓包。
5 进一步措施
为进一步排查原因、评估风险,应采取的主要措施是对相关区域焊缝做探伤检查。根据探伤结论再做出进一步应对评估和措施:
(1)若焊缝未受损,则可排除内水外渗的可能性,尽量少安排三号机组运行,运维人员须加强对机组稳定性进行监视,加大对三号机的尾闸井、主变洞、母线洞等区域及排水廊道的巡检频次,密切关注上述部位的渗漏情况。
(2)若焊缝已受损,如果将机组恢复备用运行,可能会存在内水外渗情况,会存在较大的安全风险,需马上对其进行处理。
(3)下一步处理方案:将2号流道检修闸门下落,判断机组技术供水排水管是否破裂渗水,同时在鼓包处钻孔泄压(至少两处,一处灌浆,一处观测),并对鼓包处进行处理(三种方式:第一种方式,各鼓包处钻孔泄压,焊接千斤顶支撑支架,用千斤顶使鼓包复原位;第二种方式,将各鼓包处切除,并对混凝土层视受损情况进行处理,重新加工钢管内衬焊接补全;第三方式,对受損段钢管整体切除,重新加工制作钢管焊接补全,但此种方式由于受进人孔尺寸限制,钢管无法运抵现场,基本可排除),并灌浆加固,届时,四号机组需陪停。
参考文献
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