提高超稠油井取样成功率
来源:用户上传
作者:
摘 要:辽河油田特种油开发公司是超稠油开发企业,油品流动性对温度具有敏感性,日常生产中油井取樣是验证产出液含水等参数,确定油井产能的重要工作,取样成功率直接影响取样工作效率,近年来通过现场勘查论证,结合产出液特性,采取更新设备与优化维护措施,使得取样成功率大幅度提高,克服了常规取样方式下油井取样困难、存在一定安全隐患的问题。
关键词:取样;成功率;保温
1 前言
超稠油具有油品高粘重质的特点,产出液对温度敏感,其流动性受环境温度影响,在冬季低温条件或产出液含水较低时,油井取样排液困难。现场采用的取样阀为DN25闸板阀,易在阀体管线内积存“死油”凝堵液体流道,降低取样成功率,存在产出液突然喷出等安全隐患,且现场动火不符合安全管理规范要求,不利安全高效操作,提高油井取样成功率,需要在设备与管理上找到突破。
2 影响取样因素分析
2.1 温度与含水影响
温度与含水对超稠油流动性影响明显,通过对现场油井抽样调查,随着产出液温度与含水的降低,环境气温的降低,取样成功率呈降低趋势(表1)。
超稠油高凝固点,高粘度决定了其流动性受环境温度与含水影响较大,特别是当气温低于-10℃时,一次取样成功率只有20%,环境温度提高取样成功率也呈提高趋势。保持一个较高的环境温度是提高取样成功率的决定因素之一。
2.2 设备流程及阀门因素
现场取样阀门80%以上为DN25mm闸板阀,此类阀门导流能力较强,但腔内易积液,取样后温度降低时油积液凝固堵塞取样流道,影响二次取样成功率,此类阀门本身不具有防冻堵功能;现场取样阀与管汇连接导管长度较长,长度50~100mm,关闭阀门后形成盲端,积液在取样后散热形成堵塞段;超稠油采用全程管外伴热集输流程,但因考虑作业时井口管线拆装方便,伴热段未延伸至井口,距离井口取样阀有一段距离,使得取样阀附近伴热率只有60%,造成取样阀出口无伴热,依靠管内产出液余温传递热量,不能满足取样阀段存液处于可流动状态。
3 现场改进措施
3.1 局部提温
3.1.1 电热带提温
取样阀附近管线提温能有效提高取样成功率,针对产液含水低粘度高的油井,在取样阀引流管与阀体外端缠装电热带并用防火棉保温,提高局部温度,能有效增强取样阀导流作用,避免产生不可流动死油,影响取样成功率。使用时可采取在取样前15分钟送电加热10分钟,即能达到提高取样成功率效果又可节约用电成本。
3.1.2 空腔式保温
为提高取样阀及导流管温度,采取了空腔式保温方式提温。利用原管线内流体产生的热量来提供伴热,利用空腔内空气对流原理进行反伴热。采用支撑空腔设计,利用薄金属板加工为支撑空腔,外附保温棉,用玻璃丝布进行包扎二次保温,起到更好的保温效果(图1)。
3.2 安装新式防冻取样阀
由于原闸板式取样阀不具防冻功能,冬季取样成功率平均只有30%。经现场论证采用两种新式阀门达到预期效果。一是更换安装部分内铜芯防冻取样阀,在低温条件下能实现正常取样;但考虑成本问题,大批更换成本压力大,现场研制了防冻取样阀,在不改变与更换原取样阀的基础上,在阀外侧新增防冻附加结构,打开取样阀,利用附加阀体的锥杆推进原理清除阀腔与引流管内“死油”后,退出锥杆可顺利取出油样。
为保证获得较高取样成功率,将取样引流管长度缩短至50mm,减少存液盲端长度,引流管安装方向呈下倾方向,便于取样后阀体外侧端残液流出,便于下次取样。
4 经济分析评价
超稠油井取样成功率与温度、流程设备结构和阀门相关,通过局部提温、空腔保温与新式阀使用等措施收效明显,使一次取样成功率提高了70%,单井取样平均操作时间减少了76%,单井次可年节约成本1400余元。通过系列措施实施,提高了工作效率的同时可有效避免取样相关安全隐患。
转载注明来源:https://www.xzbu.com/1/view-14889412.htm