工作锚板断裂原因分析
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摘要:通过断口宏观检验,化学成分分析和金相检验对工作锚板断裂的原因进行了分析,结果表明:由于工作锚板的热处理没有达到要求,导致晶粒度粗大,组织过热,致使工作锚板断裂。
关键词:工作锚板 晶粒度 断裂
某厂生产的工作锚板,在安装过程发生断裂,该工作锚板材料为40Cr,为查明工作锚板断裂的原因。笔者对断裂件进行了理化检验和分析。
1.理化检验
1.1断口宏观检验
图1为工作锚板断裂的宏观检验,可见断口有两处旧裂痕,裂痕已轻微生锈,
1.2化学成分分析
在工作锚板的断口处取样,并按GB/4336-2002《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱方法(常规法)》进行化学成分分析,结果见表1,工作锚板的化学成分符合GB/T3077-1999[1]《合金结构钢》40Cr牌号的要求。
1.3金相检验
从图1断口处截取试样,经镶嵌,磨制和抛光后在Axio Lmager常规显微镜下观察。
可见,断口组织为珠光体及沿粗大晶粒晶界分布的铁素体,晶粒度2级,为过热组织(见图2)。[2]
2.分析与讨论
由化学成分分析结果可知,开裂的工作锚板的化学成分符合40Cr牌号的要求。
由金相检验结果可知,该工作锚板在退火时由于加热温度超过了正常温度,以至产生组织为珠光体及沿粗大晶粒界分布的铁素体,晶粒度2级的过热组织,致使锚板的脆性增加,韧性下降,抗冲击性降低,导致工作锚板断裂。
3.改进措施
由于工作锚板的材料为40Cr,40Cr属于调质钢,通过调质处理,可以细化晶粒,提高锚板强度,保持良好的塑性及韧性,因些厂家应调整材料40Cr的热处理工艺,严格按照标准及相关热处理工艺来进行操作。
4.结论
该工作锚板的化学成分符合GB/T3077-1999《合金结构钢》40Cr牌号的要求;断口金相组织为珠光体及沿粗大晶粒晶界分布的铁素体,晶粒度粗大,过热组织,致使锚板的脆性增加,导致锚板在工作中断裂。
参考文献:
[1] GB/T3077-1999《合金结构钢》[S]
[2] GB/T13298-1991《金属显微级织检验方法》[S]
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