燃汽轮机轴振测量失真分析处理
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摘 要:西门子9F级燃气-蒸汽联合循环机组多为一拖一单轴运行,在汽轮机升速到3 000转时由3S离合器连接燃机和汽轮机转轴,机组高转速咬合瞬间轴振实测值相对高,靠近发电机也容易受到电磁干扰,对5瓦6瓦轴承振动传感器测量可靠性要求更高。该文通过现场发生的涡流探头测量失真2个事例,阐述了轴振传感器失真原因及后续处理过程,使TSI检测系统正常可靠地运行,保证机组安全稳定运行。
关键词:3S离合器;涡流振动传感器;分析;处理
中图分类号:TK67 文献标志码:A
1 燃气蒸汽轮机发电方式简介
燃气蒸汽轮机联合循环机组以天燃气为主要原料,实现能源高效利用与低污染排放,其特点是体积小,启停迅速,调峰快,节能环保。东亚电力(厦门)有限公司西门子9F级燃汽轮机为一拖一联合循环,燃机与发电机同轴,汽轮机高中低压缸同轴,燃机和汽轮机通过3S离合器连接,启动过程有别于煤电机组,燃机通过燃料阀控制天燃气进气量,天燃气与压气机加压后的空气混合燃烧,冲转燃机升速并网,燃机排气烟气加热汽包炉水,产生合格蒸汽经汽机调阀冲转汽轮机升速,汽机转轴通过3S离合器与燃机转轴咬合发电。3S离合器是燃汽轮机的关键部件,在汽机升速到2800转后连接燃机汽轮机转子,低转速时分开由各自盘车机构带动盘车。
2 9F 燃汽轮机TSI测点布置及用途
燃气机组以调峰为主,每天启停,一拖一特殊的咬合系统,对轴系安全监视系统可靠性要求高。西门子9F级燃汽轮机TSI系统由16个轴振探头,16个壳振探头,3个轴向位移,2个键相,14个转速组成。轴振测量相对振动,主要用于监视,只有5瓦6瓦轴振在咬合阶段参与保护。壳振探头测量绝对振动,参与机组振动高跳机保护。键相用于辅助分析机组偏心和振动,尤其是各测点振动的相对关系,确定配重位置。燃机和汽轮机各安装6个转速,用于测量大轴转速,参与机组DEH控制及超速保护。
3 涡流传感器工作原理
我厂西门子9F级燃汽轮机轴振探头为Vibro-meter生产,型号为涡流振动探头TQ402,与其相匹配的IQ452信号前置放大器共同组成涡流传感器。涡流振动探头内部有一磁铁,它被固定在传感器壳体上,端部有一平面空心线圈,当此线圈中有高频正弦交变电流通过时,线圈周围空间就产生一个高频振荡磁场,在临近金属表面就会产生感应电流,即电涡流,其强度随着传感器线圈与金属之间的距离变化而变化。前置器内含有高频信号发生器和滤波电路,输出一个与距离变化成正比的直流电压信号,送到TSI卡件转换合成输出电流信号到DCS系统,这就是电涡流传感器的工作原理。
涡流传感器用于对移动机械元件和相关位移的非接触测量。Vibro-meter轴振探头灵敏度为8 V/mm,探头测量范围4㎜,安装时选择10 V做为基准电压,该位置为传感器量程中段线性最好位置,有助于提高测量准确度。轴振探头安装固定在轴瓦上,每个轴瓦上安装2个由X和Y方向组成的涡流探头,所安装探头在其轴承测量平面内的安装角度相互垂直,并与轴承上轴瓦的垂直中心线两侧各成45°。轴振传感器测量转轴与轴瓦之间的相对振动,经振动卡件处理采集振动峰-峰值。安装时探头旋入轴瓦支架,延长线从3S离合器前箱穿线孔引至接线盒内与前置器相连,探头表面与轴的间隙体现在前置器输出电压上。用万用表测量前置器输出电压,同时调整探头悬入深度,此时探头前端面与被测轴表面逐渐接近,当测得输出电压由24 V开始减小时,要慢慢旋转探头直至电压达到10 V附近,微调锁紧螺母,准确将探头输出电压调整为10 V并锁紧螺母。
4 3S 离合器两侧轴振振动探头异常处理
4.1 探头安装影响轴振测量
9F级燃汽轮机5瓦6瓦轴振探頭安装在3S离合器两侧,机组启动咬合阶段3S离合器两侧振动测量值大幅升高,燃气-蒸汽轮机联合循环机组一拖一启动的特殊性,依靠3S离合器将燃机汽机转速同步到3 000转。每次启动咬合过程中转轴高速硬性连接,为防止咬合过程中轴振实测值高损坏设备,保护逻辑关系如下,咬合阶段即汽机转速在2 850与3 000转之间,并且5瓦6瓦振动值之和大于260 μm,会触发汽轮机跳闸,汽机转速低于870转时才能再次启动。
#1机组曾经发生过在汽机冲转咬合阶段,6瓦轴振突变,振动超出报警值达满量程,直至坏点,汽机无法正常咬合。如果是真实测量值可能会对3S离合器造成损坏,通过观察卡件采集通道,发现6瓦轴振仅Y侧振动大幅波动,X侧振动在正常范围内。检查前置器输出电压无规律波动,测量探头阻值在7Ω~9Ω波动。在前置器上对换6瓦XY两侧轴振探头延长线后,卡件上显示为X侧振动大幅波动,Y侧振动正常,可排除外部前置器卡件损害及线路干扰引起测量不准。初步判断可能有3种情况所致。1)探头安装倾斜。2)延长线接头接触不良。3)Y侧振动实际高。东南大学振动专家来厂采集数据,根据频谱分析初步怀疑为假信号,把探头从延长线处拆除,卡件仅输出X侧正常值,避免汽机在咬合过程中跳闸。利用机组临停检修时揭开3S离合器前箱端盖,检查探头并无松动现象,延长线接头无松动氧化。松开6Y振动探头并紧螺母,往外旋转探头,发现探头非常紧,往外旋咬合力很大,初步确定探头装歪,拆出来检查探头表面,发现有一侧已被磨出痕迹。检查支架螺纹在起始部位有3个螺牙滑丝,且在螺牙内部有油污铁屑,安装时探头与支架螺牙没对准,探头受力,端面倾斜,随着机组启停咬合次数增多,6Y轴振探头表面受摩擦,导致轴振探头受损。针对安装时出现的问题,后续安装工艺做了改进,安装轴振探头前都要检查螺牙,并用润滑油冲洗安装孔,轴振探头旋入时用手旋到电压有变化才能用工具调整。测量元件安装位置油脂多,温度高,接触位置容易氧化老化接触不良,从而导致信号传输不稳,信号波动,在安装工艺上做了改进,连接头缠生胶带,外侧套热缩管,做了延长线保护槽盒,防止受力同时起到屏蔽作用。
4.2 碳刷接地干扰轴振测量
#2机组5瓦6瓦轴振曾发生过一起由于接地不良导致轴振大幅波动事件。3S离合器两侧轴振探头安装位置靠近发电机励磁系统,大轴碳刷接地不良也容易导致轴振波动。发生故障当天#2机组带满负荷运行,5瓦,6瓦轴振测量值由50微米逐渐攀升,超出报警值130 μm之后开始无规律波动,波动范围在80 μm~150 μm。发现异常后立即赶往电子设备间查看轴振测量卡件显示数值,5瓦和6瓦X,Y两侧振动测量数值都在同时波动,用手持式振动测试仪测量轴振测点附近机壳,手测值在40 μm~70 μm,对比日常巡视测试数据并无明显差别,机组实际振动高的可能性不大。4个探头同时波动,轴振测量元件同时损坏的可能性不大,怀疑干扰源影响所致。由于该时段现场无人员在接线盒附近使用手机,对讲机,且振动波动持续存在,排除外部无线电发射装置影响。机组维持运行到晚上停机后检查,首先检查信号系统屏蔽及接地,屏蔽层均完好,接地线接触良好,无氧化松动现象。考虑干扰的共性问题怀疑为周围电磁干扰,检查3S离合器旁大轴碳刷,发现2只碳刷的公共线松脱,接线紧固后发现盘车状态下轴振波动同时消失,至此可确认导致轴振波动的主要原因是碳刷接触不良,转轴上积累的静电电荷无法对地释放通路,静电荷积累造成轴电压升高,转轴产生电势影响涡流传感器线圈测量,产生干扰电势,使测量失真。
5 结语
9F级燃汽轮机3S离合器两侧轴振高是一个普遍问题,排除安装影响因素,消除回路信号干扰因素,才能保证振动测量值的准确性。工作中需要掌握探头原理,分析可能存在的虚假信号,提供真实可靠的检测数据也是保证机组正常运行的重要因素。
参考文献
[1]李治永.某燃气轮机电厂发电机励磁机转子接地故障的分析与处理[J].燃气轮机发电技术,20(3-4期合刊):84-87.
[2]卢广法.西门子F级燃气-蒸汽联合循环发电机组培训教材[M].北京:浙江大学出版社,339-346.
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