一台SZL4-1.6-AⅡ(S)型锅炉锅筒鼓包开裂原因分析及处理措施
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摘 要:对快装锅炉高温区锅筒鼓包开裂进行全面检验,通过对鼓包开裂产生原因进行分析,并提出处理措施,实践证明效果良好。
关键词:锅炉;鼓包;开裂;原因分析;处理措施
卧式快装锅炉具有结构紧凑,占地面积和高度小,安装和运输方便,产生蒸汽快,负荷调节灵活,炉墙密封性好,保温效果佳,热效率高等优点,广泛应用在中小型企业工业生产中。但是,由于结构限制,锅筒底部直接受炉膛高温辐射,对水质要求很高,锅筒底部鼓包和开裂事故发生频繁,严重威胁设备安全经济运行。如何正确检验分析鼓包开裂情况,对查明事故原因、防止事故扩大、使用正确的处理方法、制订合理的修理方案及采取必要预防措施有着一定的现实意义。
一、概述
2018年11月,黄山市某建材公司一台SZL4-1.6-AⅡ(S)型蒸汽锅炉在使用中发现锅筒底部鼓包漏水,随即紧急停炉,并邀请黄山市特种监督检验中心检验人员对该炉进行了全面检验。
二、锅炉基本概况
该锅炉生产于2009年6月份,于2009年9月监督检验合格并投入使用,结构型式为双锅筒纵置式链条炉排,燃料为生物质颗粒,额定蒸汽压力1.6兆帕,额定蒸发量4吨/小时,锅筒材料牌号16Mng,筒体厚度为18mm。
三、检验情况
(1)宏观检查发现上锅筒前部距离下人孔800mm处有鼓包变形,尺寸为400mm(纵向),370mm(环向),鼓包高度60mm,对鼓包处打磨合格后进行磁粉检测,发现有裂纹缺陷。
(2)打开锅筒和集箱的检查孔,对锅炉内部进行检验发现,锅炉受热面水侧普遍结有水垢,垢厚2.0~3.0mm,锅筒底部和集箱内均有大量散垢堆积。
(3)使用超声波测厚仪对锅筒鼓包开裂部位进行测厚检测,发现筒体厚度减薄量较大,鼓包变形部位壁厚最薄处只有14.6mm,最大减薄量达到3.4mm。
(4)对锅筒底部进行硬度检测,正常部位的硬度值为138HB,而鼓包变形部位的硬度值为103HB,硬度值远低于正常部位。
(5)对锅筒底部进行金相检测发现,远离鼓包区域,组织比较正常,为分布均匀的铁素体+珠光体,有轻微的条状带和撕裂者痕迹,珠光体球化轻微;处于鼓包变形部位的金相组织已经劣化,大部分为铁素体,珠光体球化非常严重,微观组织有明显的被撕裂的痕迹。
四、原因分析
(1)锅炉水处理不合格。在内部检查时发现锅炉水侧结垢严重,锅炉水处理设备运行状况较差,树脂再生不及时,抽查之前水质化验报告发现给水硬度经常超标,硬度值在2.4mmol/L~3.0mmol/L,远远超过GB1576-2018《工业锅炉水质》中规定的小于等于0.03mmol/L的要求。水垢的导热系数比钢铁的导热系数的小数十倍到数百倍,使锅炉受热面的传热性能变差,燃料燃烧所放出的热量不能迅速地传递到锅水中,致使炉膛和烟气温度进一步升高,而锅筒底部直接受到火焰辐射和烟气冲刷,导致锅筒局部温度大大升高。
(2)受压元件长期超温。锅筒鼓包开裂处正好位于燃烧区域温度最高处,是热负荷最高的地方,由于锅筒底部水垢堆积,热量不能有效地传给锅内介质,受压元件长期超温状态下运行,金属出现珠光体球化和碳化物聚集。碳钢在高温和应力的作用下,碳化物将力求由表面能较高的的片状转变为表面能较低的球状,这种金相组织变化称为“球化”,严重的球化可使金属持久强度和蠕变极限明显下降。金属温度升高超过设计温度时,金属材料的强度下降,抵抗外力的的能力随着温度的升高而降低,当锅炉工作压力超过金属的屈服极限,受压元件就会发生鼓包开裂。
(3)锅炉长期超负荷运行。使用单位近年来生产规模扩大,用汽量不断增加,但考虑到成本因素,没有增加锅炉容量配置,再加上锅炉水质处理工作不到位,受热面结垢严重使得传热受阻,大量的热量被烟气带走,造成排烟温度升高,排烟热损失增加,锅炉的热效率降低,锅炉的出力常常不能满足生产运行的要求。为了保持锅炉的蒸发量和压力,使用单位采取加大鼓风机风量,强化燃烧,使得锅炉长期超负荷运行。随着水垢的增加,火侧温度就越高,这样容易出现过热现象,特别是高温区锅筒出现严重过热。
(4)使用管理不善。该锅炉的排污方式为定期排污,在锅炉水质超标的情况下,由于定期排污量不够,不能及时排除锅炉内形成的水渣,部分水渣又在受热部位形成二次水垢。使用单位在锅炉发生事故前一个月向锅炉内添加了除垢剂,添加除垢剂后未能对炉水进行及时监测,并打开锅炉人孔、手孔清理锅炉内部脱落的水垢,导致锅筒底部沉积了大量的垢渣,锅筒过热后鼓包开裂。
五、缺陷的处理及预防措施
(1)根据《锅炉定期检验规则》中规定,筒体变形高度不超过原直径的1.5%,并且不大于20mm可以予以保留监控,否则应当进行修理,受压部件的材质出现过烧组织,应当判定其范围,并且进行挖补或者更换。使用单位对鼓包开裂原因分析和检验结果无异议,经协商,决定对鼓包开裂部位做挖补修理。锅炉的挖补修理由有资质的单位进行,修理单位根据检验结果和有关规范标准制定了挖补修理方案,修理完成后进行宏观检查,并对焊缝进行X射线检测,最后经过水压试验合格。
(2)按照《锅炉化学清洗规则》的规定对锅炉进行一次化学清洗,定期清理锅内水垢、水渣。
(3)加强水质处理工作,确保锅炉水质符合GB1576-2018《工业锅炉水质》标准要求。
(4)加强日常运行管理,坚持做好定期排污工作,严格控制排污量,防止垢渣沉积在锅筒底部。
(5)建议使用单位增加锅炉容量配置,避免锅炉超负荷运行,防止锅炉事故的发生。
六、结语
该炉经挖补修理后,使用单位加强了水质处理和日常运行管理,在修理后的首次内部检验时发现受热面结垢情况改善,锅筒底部未出现鼓包开裂缺陷,锅炉能效大幅提高,至今使用良好。
参考文献:
[1]TSG G7002-2015锅炉定期检验规则.
[2]GB1576-2018工業锅炉水质.
[3]林宗虎,徐通模.实用锅炉手册.北京:化学工业出版社,2009.
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