脱硫增效剂应用的可行性和经济性研究
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摘 要:火电厂脱硫系统添加脱硫增效剂,增效剂促使吸收塔内浆液活性增强,吸收二氧化硫能力增强,脱硫效率上升,出口二氧化硫排放量下降,循环泵可停运作备用,可大大减少生产成本,提高企业盈利能力。
关键词:节能环保;增效剂;脱硫系统
0 前言
某火力发电厂装机容量1×330MW,采用石灰石-石膏湿法脱硫系统,一炉一塔设置。系统设计工况:燃煤含硫量为1.0%,吸收塔浆液有效容积为1614m3,pH值范围为5.0-5.8,共有三台浆液循环泵,功率分别为560kw、630kw、710kw,增压风机一台,功率为1800kw。SO2浓度排放限值为200mg/Nm3。面对煤炭市场越来越紧俏,优质煤种价格越来越高,发电成本逐年上升,同时环保要求越来越严,如何在满足环保要求的前提下降低生产成本,成为主要任务之一。
本着节能降耗、降本提效的原则,该火电厂开始试验脱硫增效剂。
1 投加前数据采集
1.1 加药前10天的运行数据记录表,最好包括各个负荷段工况;
1.2 满负荷 入口SO2浓度接近设计值的情况下,观察脱硫效率的情况;
1.3 进行燃烧高硫煤试验,确定加药前燃烧高硫煤脱硫系统所能承受的极限工况。
2 试验周期及试验用量
预计试验一周并考虑一定的备用以应对各种突发因素,试验需要脱硫增效剂2.5吨。
3 试验时运行工况调整
试验时保持燃烧煤种和锅炉负荷等保持稳定,吸收塔PH值控制在5.2-5.6之间,为减少药剂损失,初次投加过程中停止石膏脱水,适当减少废水排放量。初次投加1000kg,把药剂加入脱硫集坑内,加药时确保收集坑的搅拌器处于开启状态,加入集水坑10分钟后通过集水坑泵打入脱硫塔内,确保药剂的溶解和扩散均匀,并记录加药后24小时内运行数据,日常维护投加量为50kg/天。
4 试验过程中注意事项
4.1 向吸收塔集水坑加药时应缓慢加入,确保药品充分搅拌均匀,每次集水坑泵运行时打至最低液位,确保药液全部进入吸收塔。
4.2 试验前2小时应安排运行人员尽量降低吸收塔液位,以便接收吸收塔集水坑中药品的浆液。
4.3 试验过程中每小时抄表一次,对浆液循环泵启停单独做好记录,以便运行分析。
4.4 试验数据与相同工况(负荷、烟气量、入口二氧化硫含量、氧含量、PH值等)最能说明问题,所以,确保以往数据的真实性很关键。
4.5 FGD加入增效剂后脱硫效率可能明显上升,运行人员在增效剂加入前保持pH值稳定(5.0-5.8),试验时通过向吸收塔补浆量调整pH值。
5 试验时对公用系统要求及处理办法
5.1 试验过程中公用系统可能出现的异常现象
脱硫增效剂加入后,快速提高吸收塔内反应速度,石灰石浆液及石膏生成量增快,要求相应公用系统设备能力够用,保证较低的吸收塔浆液密度。
公用系统设备能力不足可能会出现以下情况:
(一)供浆系统设备能力不足时,会出现吸收塔内pH值下降,石灰石利用率降低,脱硫效率下降。
(二)氧化系统设备能力不足时,会出现石膏氧化不足,大量生成亚硫酸钙,亚硫酸钙影响石灰石溶解及脱水系统正常运行。
(三)脱水系统设备能力不足时,石膏脱水效率达不到要求,处理能力不足,可能导致脱水皮带堵塞,影响设备正常运行。
(四)石膏浆液排放系统能力不足时,吸收塔内浆液密度升高,影响脱硫系统正常运行。
5.2 试验过程中公用系统出力不足时处理方法
(一)增效剂能提高吸收塔内反应速度,加入后要求石灰石浆液供给量、石膏浆液排出量相应增加。
(二)在试验过程中若出现浆液恶化的情况,会影响吸收塔内反应的正常运行。
出现问题时进行以下操作:
(1) 启动备用氧化风机,两台氧化风机并列运行(注意调整两台氧化风机出力情况,避免出现抢风现象)。
(2)启动备用真空皮带脱水机,两台真空皮带脱水机并列运行,调整石膏排出泵出浆量及石膏旋流器入口压力。
(3) 增加废水排放量,降低吸收塔内悬浮物浓度和氯离子浓度。
(4) 启动备用循环泵,减少供浆量。
(5) 把吸收塔浆液倒一部分至事故浆液箱,加大除雾器冲洗力度,给吸收塔补水。
6 试验前后数据对比
7 经济性分析
节约电能分析
根据表中数据:添加增效剂前,当机组负荷≥240MW,烟气入口SO2浓度(mg/Nm3) ≥2600 mg/Nm3时,需运行三台循环泵,低于此工况时,运行BC循环泵能满足达标排放。从统计4月份的数据得知,每天需运行三台泵的时间约8小时左右。
添加增效剂后最大工况的循环泵组合运行参数表:
添加增效剂前后每日用电量对比表:
备注:
添加增效剂前,4月份实际工况:循环泵A\B\C组合运行时间为8小时左右,B\C组合运行时间为12小时左右,A\C组合运行时间为4小时左右,A\B组合运行時间很少。
循环泵组合方式由三台变两台运行,增压风机电流降低6A左右。
假设用电单价为0.3498元/KWh,故每日节约用电费用6441X0.3498=2253元
增效剂按日添加50公斤,单价暂按40000.00/吨计算,每日需增效剂费用2000元
添加增效剂后每日节约:2253-2000=253元。
其他分析
使用增效剂后可适当停运循环泵,减少循环泵运行时间,磨损适当减少,延长循环泵使用寿命,可减少循环泵系统的检修、维护工作量及配件的损耗。
8 总结
总之,脱硫增效剂的投用,一方面,提高脱硫效率,提升系统处理能力,减少SO2的排放,减少电厂的排污费用;另一方面,提高了浆液循环系统设备备用系数,减少检修、维护工作量,保证扰动泵系统正常运行;再之,降低厂用电率,降低生产成本,提高燃煤含硫量适应范围,发电成本进一步降低。
参考文献:
[1]汪江,朱仁涵.脱硫增效剂在石灰石/石膏湿法脱硫系统的应用[J].大科技,2010,(11):358-359.
[2]胡金榜,胡玲玲,段振亚.湿法烟气脱硫添加剂研究进展[J].化学工业与工程,2005,22(6):456-460.
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