关于套筒补偿器的试制加工
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本公司自建厂开始一直生产“金属波纹管补偿器”,经验比较丰富,但城市供热用“套筒补偿器”从未接触过,所以此次试制从设计、工艺加工、工装等等,均属于全新的领域。
一、课题的提出
(1)芯管组件的壁厚达28mm,外壳组件最大直径1020mm,总体长度最长1008mm。因为筒体壁厚,所以对焊接质量提出了严格的要求。
(2)粗糙度要求高。芯管与外壳组件的密封槽、密封面需要镀铬,为保证密封效果,对镀铬面的机加粗糙度要求较高。芯管与外壳组件长度最长达555mm,立车时夹压不稳,机加粗糙度不易达到要求,需要特制工装来保证产品质量。
(3)安装套合芯管组件与外壳组件需要较高的同轴度。芯管组件与外壳组件的单边间隙是0.3mm~0.6mm,芯管組件外壁套上密封圈后,与外壳组件内壁为过盈配合,所以安装时必须保证芯管与外壳的同轴度,即是外壳组件中心轴要垂直于放置芯管组件的平面,同时需小心调整同轴度,保证密封面不能被对方划伤。
(4)耐压需要采用新方法。套筒补偿器两端均为焊道坡口,所以常规产品耐压试验所使用的夹压方式无法适用,需重新设计制造工装。产品要求试验压力达到3.75MPa,远远超出常规产品的最大压力1.5MPa,对耐压工装的密封控制也提出了新的要求。
二、套筒补偿器制造方案的研究确定
基于以上特点和难度,我们研究该种套筒补偿器的制造方案如下:
(一)转接管与外壳组件以及芯管组件环焊缝焊接方式的确定
C02焊方法具有效率高、熔敷速度快、焊接效率高等特点,但也存在易出气孔,容易造成未焊透、成形不易控制等缺点。氩弧焊方法焊接质量好,易操作,焊缝成形易控制,鉴于以上两种焊接方法的特点,我们决定采用CO2焊为主,氩弧焊为辅,夹压在焊接变位机上进行焊接。
(二)芯管组件与外壳组件的机加方式
芯管组件与外壳组件均为筒体形式,且长度最长达555mm,分别要求机加两端及内壁、外壁。此种形式的产品使用立车机加时,稳定性差,加工面易产生波纹。
芯管组件的机械加工:主要机加尺寸集中在一端,长度约140mm,粗糙度要求1.6。车间研制了加长夹爪,分别从内和外二个方向各四点夹压芯管组件不需机加部位,夹爪至高点接近机加面,最大限度减少颤动。
外壳组件的机械加工:外壳组件主要机加面为筒体内壁,从上到下整个机加面粗糙度要求均为1.6。同样使用了如芯管组件的加长夹爪,因为内壁需要全部车削,只能从外部进行夹压。为弥补不足,制作圆形套环工装,使用螺栓多点加固筒体,减少振颤。虽然最大程度减少了工件的颤动,但是由于种种不利因素导致车削效果不理想,最后采用砂布轮打磨的方式给予解决。手工打磨无法保证圆度,所以制作小工装将砂轮机夹压在立车刀架上,利用车床的匀速进给进行打磨,砂布轮韧性好不存在因为磨损导致的产品尺寸偏差。此法极好的解决了外壳组件内壁的粗糙度问题。
(三)芯管组件与外壳组件的安装套合
为保证芯管组件与外壳组件的同轴度,利用油压机来进行安装。将外壳组件的法兰夹压在油压机上滑块上,芯管组件芯管部位朝下,置于工作台上,调整位置与外壳组件同轴。点动油压机上滑块缓慢下落,套合在芯管组件上,随时微调芯管位置,保证同轴度,小心磕碰划伤。外壳组件落到极限位置后,拆卸法兰夹块,芯管下面、法兰上面放置支撑,反向将芯管组件顶出。
(四)耐压试验
芯管组件与外壳组件之间属于滑动接触,在做耐压试验时,需先将两组件用角钢、槽钢等支撑物进行固定。鉴于套筒补偿器两端均为坡口,水压工装不能夹压,且各个补偿器长短不一,因此最后决定使用油压机压紧两端水压盖板以进行水压试验。为方便排水、排气,下盖板侧面进行钻孔安装注水口及水压表,上盖板侧面钻孔安装排气口逆止阀。使用油压机压紧盖板后(点动压紧,注意密封圈状态,压的过紧易造成密封圈的损坏,过松则无法实现密封),充水进行耐压试验。
(五)法兰的拼接
法兰和压盖为Ф外1020和Ф内882或Ф外1020和Ф内724的圆环。外径大,内外差径小,如全部采用板材整体下料,则所材料损耗过大。为降本增效,将法兰三等分后套材下料,在最大程度上节约了原材料。
法兰焊接时,开600K形坡口,双面焊接。焊后使用油压机校平。铆装外壳组件前,将法兰单立车见平,未机加面铆装在端面,以便整体机加时一起加工。
三、套筒补偿器制造过程的质量控制
(1)筒体的成形由滚床进行,焊后的校形十分重要,筒体的圆度必须严格控制在±1mm的公差范围内,否则对铆装和焊接包括机加都会带来困难,不易保证质量并造成外观缺陷。芯管组件环缝焊后壁厚不同,只能单节进行校正后才可进行环缝的组对及焊接,焊后是无法进行滚圆校正的。无论是芯管组件还是外壳组件,在焊接后机加前都需要二次校正,控制筒体圆度在±1mm的公差范围内,以保证机加后筒壁厚度不超差。
(2)芯管组件和外壳组件在机加夹压时,在保证产品稳固性的同时不能过紧,由其是局部位置的过紧。芯管组件的四点夹压以及外壳组件的套环夹压,要求在校紧螺栓时力度均等,防止筒体因夹压变形,导致松夹后回弹,引起的圆度尺寸超差,严格控制机加后圆度在±0.5mm范围。
四、结论与效益分析
(1)法兰套材使法兰材料损耗由原来所需板材32.6吨,节约至11吨。法兰的成本减少到原来的1/3,在很大程度上提高了产品效益。
(2)通过上述的工艺措施保证了套筒补偿器整体质量符合技术要求,满足客户要求。送货后客户经过比对,我公司生产的套筒补偿器,无论是外观质量,还是尺寸公差均较其它厂家优秀,对我公司生产的产品质量给予了极大的肯定。
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