离心机转速对钻井液固相的清除作用
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摘 要:石油钻井用离心机作为钻井液有害固相清除的重要固控设备,其使用效果直接影响钻井液性能的处理与维护难度,本文应用实测数据分析,在离心机转鼓直径及长度一定的情况下,讨论不同转速对固相清除的作用与效果。
关键词:转速;粒度分析;般土含量
1 绪论
离心机能够分离钻井液有害固相中更细小的颗粒,如何发挥离心机的最佳处理效果,减轻钻井液性能处理及维护难度,是目前迫切需要解决的问题。本文中钻井液体系为聚合物有机硅体系,密度为1.25g/cm3,漏斗粘度为47s。离心机型号为LW450-1650BP。
2 试验结果分析
2.1 转速对水基钻井液处理的影响
根据离心机的转速变频可调的特性,使用不同转速对现场的钻井液进行处理,收集相关数据并对比分析。钻井液经振动筛及除砂器处理后的密度为1.25g/cm3,漏斗粘度为47s。离心机分别使用1000rpm、1500rpm、2000rpm、2500rpm、3000rpm的转鼓转速对钻井液进行处理,离心机进液量控制在20m3/h。
不同转速对密度及漏斗粘度的影响及粒度的分析。密度及漏斗粘度对比及粒度分析见表1。
对比不同转速处理后密度及漏斗粘度的结果可以发现,密度与漏斗粘度会随着转速的升高而下降。密度降低的同时,固相含量也随之下降。但离心机的转速越高,处理的效果也变得越不明显,可以认为对钻井液进行固相控制处理时,离心机会有一个最佳转速,最佳转速可最大效率的处理钻井液。由表1可以推测出离心机的最佳处理转速在1500rpm-2000rpm之間,过高的转速会导致处理量的减少,这也是现场使用时,固相控制所使用的转速为1700rpm,此转速在保证处理效果的同时对处理量影响也最小。
随着转速的增大,颗粒累积分布为的粒径是逐渐降低的。处理前钻井液颗粒累积分布为90%的粒径是小于26.41um的,经1500rpm处理后,颗粒累积分布为90%的粒径是小于10.66um的。而再随着转速的提升,其粒径降低的越不明显,同时也说明大颗粒容易去除,而小于10um的颗粒在高转速的处理下也很难去除。
2.2 转速对固相含量、低密度固相及流变性的影响
对不同转速处理后的钻井液进行固相含量、低密度固相、般土含量及流变性检测,对比结果见表2。
由表2的对比数据可以发现,经不同转速处理后,般土含量、塑性粘度、表观粘度、初切及100转的数据,都会随着转速的升高而降低。而低密度固相会随着转速的升高而升高,这也说明在处理后,钻井液中会留存大部分的低密度固相。
3 结论
(1)离心机处理后,钻井液的密度与漏斗粘度会随着离心机转速的升高而下降。
(2)离心机的处理会有一个最佳转速,可最大效率的处理钻井液。
(3)钻井液的般土含量、塑性粘度、表观粘度、初切及100转数据,均会随着离心机转速的升高而降低。
(4)钻井液经处理后,低密度固相的含量会随着转速的升高而升高,颗粒累积分布为的粒径是逐渐降低的。
参考文献:
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[2]蔡利山,杨健,彭琳.离心机分离固相测定分析方法及其应用[J].钻井液与完井液,2018,35(06):31-36.
作者简介:薛博(1991-),男,汉族,黑龙江七台河人,研究方向为石油钻井机械。
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